助理工程師工作小結范例6篇

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助理工程師工作小結

助理工程師工作小結范文1

【關鍵詞】距離保護;交流失壓;阻抗繼電器

電壓互感器(TV)二次回路異常導致加在保護裝置上的電壓下降(甚至降為零)這一現象常稱為交流失壓。電壓互感器二次回路異常主要指電壓互感器二次回路斷線,電壓互感器二次回路接的負載多,連載母線上的各個連接元件的保護裝置如線路保護、變壓器或發-變組保護、母線保護以及各種測量儀表等均是該母線上的TV的二次負載。本文主要分析在無斷線閉鎖功能的情況下,交流失壓給距離保護帶來的影響。

1.短路時距離保護安裝處電壓的計算

距離保護能夠反應輸電線路一端電氣量變化。圖1所示系統中,若線路上K點發生短路,保護安裝處的某相的相電壓應該是短路點的該相電壓與輸電線路上該相壓降之和,保護安裝處的相間電壓可以認為是保護安裝處的兩個相電壓之差。

圖1 短路故障示意圖

2.不同情況下交流失壓對距離保護的影響

2.1 TV二次回路開關跳開或熔斷器熔斷。如圖2中C相的快速小開關斷開,二次回路接的負載很多較多,A相和B相上的電壓經過負載的分壓使C相上的電壓并不為零。(如圖3中相量的電壓,與斷線前的電壓相位相反,數值上等于斷線前電壓的一半。)

圖2 TV二次小開關或熔斷器斷開

圖3 電壓向量圖

以下是某110kV變電站110kV線路間隔電壓和電流相角測試結果。

表1 某110kV變電站110kV線路間隔電壓和電流相角測試結果

根據表1,以某110kV變電站送電端的方向阻抗繼電器為例,實際為發出有功功率,同名電壓超前電流相角15度:

1)當發生C相快速小開關斷開時, AB相上的相間阻抗繼電器由于電壓、電流與斷線前完全相同,所以繼電器不會誤動;

2)BC相上的相間阻抗繼電器由于電流超前于電壓,測量阻抗落在第Ⅳ象限,因而不會誤動;

圖4 BC相上的相間阻抗繼電器向量圖

圖4所示,當C相的快速小開關或熔斷器斷開,該電壓與斷線前的電壓相位相反,數值上為斷線前電壓的一半。以為基準,滯后,滯后,則超前,BC相間阻抗的角度,測量阻抗落在第Ⅳ象限,距離保護不會誤動。

3)對于CA相上的相間阻抗繼電器,由于電壓超前于電流,測量阻抗位于最大靈敏角附近,再加上電壓幅值小了一半,因而在重負荷時繼電器將可能誤動。

圖5 CA相上的相間阻抗繼電器向量圖

如圖5所示,根據所給參數,以為基準,滯后,滯后,那么滯后,所以CA相間阻抗的角度,輸電線

路的正序靈敏角一般為左右,接近最大靈敏角,阻抗繼電器的測量阻抗,測量電壓的幅值小了一半,輸電線路在重負荷的情況下,測量電流(負荷電流)變大,測量阻抗值變小,阻抗繼電器可能誤動。

2.2 電壓互感器二次回路斷線的第二種情況是在裝置后端子上或屏上端子由于接觸不良造成的斷線,這時加到保護裝置的斷線相上的電壓為零。下面以A相斷線為例進行分析:

1)A相上的接地阻抗繼電器由于測量阻抗為零,繼電器有可能誤動;

2)B相和C相上的接地阻抗繼電器由于電壓、電流都沒有變化,因而不會誤動;

3)圖6為A相斷線時的AB相間阻抗繼電器向量圖。以為基準,當A相電壓正常時,超前;當A相斷線后,,電壓的幅值是斷線前電壓的,超前,電壓與電流的夾角比斷線前大了,測量阻抗落在第Ⅰ象限且更趨向于最大靈敏角,因此重負荷時繼電器可能誤動。

圖6 AB相上的相間阻抗繼電器向量圖

4)接于送電端CA相上的相間阻抗繼電器,由于電壓與電流的夾角比斷線前減少了,電壓將落后于電流,測量阻抗位于第Ⅳ象限,阻抗繼電器不會誤動;

5)接于BC相上的相間阻抗繼電器,電壓和電流都沒有變化,不會誤動。

3.小結

目前,大多微機線路保護采用兩相電流差的變化量(即突變量)和零序電流作起動元件,當電壓互感器二次回路斷線時,電流沒有變化、距離保護不會誤動,但此種電壓二次回路的異常需設法進行檢測。此外需將距離保護閉鎖,以避免電壓二次回路斷線期間再發生區外短路或由于系統擾動等原因引起距離保護誤動。

參考文獻

[1]國家電網公司繼電保護培訓教材[M].北京:國家電力調度通信中心.

[2]高壓電網繼電保護運行與設計[M].北京:中國電力出版社.

作者簡介:

武冬冬(1978―),男,晉城供電公司助理工程師。

郭亮(1982―),男,晉城供電公司助理工程師。

助理工程師工作小結范文2

【關鍵字】 數據通信課程 信息化教學設計 教學改革 考核評價

一、課程教學現狀分析

數據通信技術融合了通信技術和計算機技術,是21世紀發展最快、影響最深遠的技術。隨著數據通信技術的應用深入到社會經濟的各個領域,網絡基礎設施建設、管理和維護的人才需求也在不斷增加。高職院校為國家培養基層技術人才,在數據通信網絡領域變得更為緊迫,因而掌握數據通信的理論原理和實操技術對高職網絡通信類專業的學生更為重要。

由于該課程是校企合作專業承上啟下的專業支撐課程,其教學目標是在確定本門課程針對的崗位群之后,根據崗位群對學生專業技能和能力素質的需求,與企業專家共同討論而制定的,并圍繞企業實際的工作項目來設置教學內容,實現學習與實踐的無縫銜接。課程使用中興通訊NC教育系列教材《IP網絡技術》,針對學生基礎薄弱、喜歡動手實踐的特點,校企合作配備了中興公司開發的ZXR10交換機、路由器實訓設備以及Cisco仿真軟件,解決了以往教學過程中,缺乏有效的信息化手段,僅通過知識內容講解,學生無法掌握交換機、路由器的內部結構和開通交換設備的問題。根據實際工作項目的復雜程度,筆者設計出局域網搭建、網絡間互連、網絡擴展技術及應用、交換技術典型案例分析等典型項目,每個項目包含了一系列循序漸進的小任務,配合中興ZXR10系列交換機、路由器及Cisco仿真軟件等實訓設備進行理實一體化教學。學生通過對數據通信課程的學習,能夠掌握數據通信技術的基本構架、原理及組網方式,掌握數據配置和業務調試、設備故障排查、故障處理及設備維護的基本技能,具備IP網絡分析和IP網絡優化與維護的基本技能。經過2年多的項目化教學實踐,不但強化了學生在團隊溝通協調能力、方案設計技能,同時還提升了學生職業素養,取得了良好的教學效果。但由于本門課程理論性強,知識點枯燥,重點難點多,筆者也發現學生在課堂上雖然動手實踐能力得到充分發揮,但學習主動性和創新思維能力還有待進一步增強。

二、信息化教學資源在數據通信課程中的運用

近年來,在信息技術推動職業教育改革創新的大背景下,國內多所高職院校(包括深圳職業技術學院、北京工業職業技術學院等)校企合作專業都相繼開展了信息化教學研究及實踐,取得明顯效果。為提高課程教學水平,強化教學效果,筆者以現代教學理念為指導,以信息技術為支撐,應用現代教學方法,將信息技術、數字資源進行有效融合,充分運用到教學中去,突出教學重點,解決教學難點,系統優化教學過程,最大限度地激發學生的學習主動性。

在教學過程中,筆者借助信息技術將課程教學與實踐教學進行有機融合設計,創造逼真的職場環境和氛圍,基于學生的學習能力、習慣、基礎、層次等特征,以信息技術為支持,充分應用中興ZXR10系列交換機、路由器實訓設備,綜合運用多媒體課件、個人電腦、在線視頻會議系統、中興數據通信助理工程師認證題庫、Cisco仿真教學軟件、“快樂Study11”微信公眾號平臺等信息化資源,將課前預習、課堂學習、課后復習三大過程有序結合,營造出真實的信息化環境,搭建師生、生生高度互動的信息化教學平臺,突出課程教學重點,解決教學難點,系統優化教學過程,最大限度地激發學生的學習興趣,提高學習主動性。

課前,筆者通過公眾微信號推送電子教學任務書,提出了教學目標、教學內容以及本節知識重難點供學生預習,激發學習興趣。課上,在理實一體化教學法的基礎上,綜合運用1+N、團隊合作、角色扮演、競賽角逐等教學方法(如圖1),利用多媒體課件講解分析理論知識,并借助中興ZXR10系列交換機、路由器進行實操演練,Cisco仿真軟件輔助練習。課堂上,筆者作為主講教師負責課程的講授,引導學生去思考,提出項目設計目標,引導學生思考并設計方案。學生運用網絡、實操設備、仿真軟件等信息化手段,根據項目要求,進行個人項目方案設計,小組項目方案設計環節,鍛煉學生分析、解決問題的能力,強化溝通能力。助理教師則輔助學生完成項目設計方案,幫助同學解答疑難問題。當同學設計完成以后,通過在線視頻會議系統,將設計方案上傳給企業老師,通過與實踐經驗豐富的企業教師進行互動,學生的學習興趣明顯提升,企業教師也給予學生更為專業的指導,形成1+N的教學模式。通過項目分組實戰競賽,充分鍛煉學生的團隊合作能力,溝通交流能力,以及未來工作中的可持續發展能力,強化學習效果。

課后,學生可通過公眾號鞏固知識點,查看課后小結,完成章節練習,了解行業資訊,反饋留言,預習新課等,充分利用碎片化時間,隨時隨地進行學習。此外,學生還可免費使用Cisco仿真軟件進行課后拓展提高,復習實操配置任務,鞏固實操技能。在同學們課后提出疑難問題時,教師還可通過QQ群為同學解答,或通過網絡在線直播平臺為有定期開設在線直播課程,學生可通過直播平臺實時提問,教師及時解答。

本課程的考核按實訓40%,平時20%,期末筆試40%計算。遵循過程與結果并重的原則,根據平時項目中的學生自評,小組成員互評,組長重點評價,教師總結評價4種方式進行綜合測評,形成的多元化教學評價,得出學生的實訓考核成績以及平時成績。理論部分的40%則通過期末筆試來考查的專業知識掌握情況。本課程還實行以證代考,學生通過中興數據通信網絡助理工程師認證考試即可獲得本課程成績。

助理工程師工作小結范文3

[關鍵詞]機械結構;優化設計;趨勢

中圖分類號:TH122 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)22-0121-01

機械產品應用范圍相對較廣,為確保機械產品在我國日常生活及企業從生產中得到有效應用,實施優化設計十分必要。目前我國已經針對機械結構優化設計進行了研究,并取得一定成果,主要表現在船舶行業、焊工航天以及汽車行業等[1]。機械結構的優化設計可有效提高其產品性能并增加其自身市場競爭力,對其市場發展起重要作用。

1 機械結構優化設計

隨著科學技術的發展進步,加快了機械產品更新的速度,以往在制造機械產品時主要采用大批量生產的方法進行,產品相對單一,目前在實施機械產品加工時多采用小批量加工模式,可確保產品的多樣性。為確保生產企業的利潤,在生產機械產品時需注意將其生產周期縮短,最大限度在確保至質量的前提下降低生產成本。通過實施優化設計可滿足上述目標,在一定程度上縮短生產時間并降低成本,通過效率搶占市場。機械結構優化設計目前已在船舶制造、交通工具、航空航天、冶金、紡織、建筑等多領域應用。

機械結構優化設計流程主要包括:(1)針對所優化機械產品盡心目標函數優化設計,可確保機械產品相關技術指標符合優化要求。(2)設計機械產品優化函數變量,變量設計包括機械產品長度、厚度以及弧度等相關結構參數。(3)對機械產品優化設計約束條件進行設定,對計算過程中各項變量浮動范圍進行限定。(4)通過以上步驟得出多種優化設計方案,分別對不同方案進行評價,根據機械結構優化設計需求選擇最佳方案實施。

2 機械產品優化設計應用分析

2.1 尺寸優化設計

機械產品實施優化設計過程中對尺寸數據有精準的要求。因此實施優化設計匯總需確保各零件尺寸與實際工作需求相符,若產品為多個零件組成結構,若其中一個零件尺寸存在誤差均會對零件連接效果造成極大影響,甚至加劇機械磨損導致產品報廢。因此機械產品零件越多及機械結構復雜程度越高,對各零件精細度的要求也有所提高。開展機械產品尺寸優化的前提條件機械產品拓撲關系及形狀不發生改變,通過計算機技術的應用對具體尺寸變化進行有效調整,可確保機械產品性能的增強。

2.2 形狀優化

為確保機械產品性能的全面提升,在進行優化設計時也可從機械產品形狀入手開展優化。因多數大型機械設備自身結構相對復雜,各部件形狀也具有多樣化,很難進行分析,為優化設計進展帶來一定困難。我國目前已經針對結構優化方面出現研究成果,如田方針對軸對稱機械零件開展的優化設計以及王世軍針對機器人結構的優化等。

2.3 拓撲優化

以往在實施機械結構優化設計中多側重于進行結構參數優化,未針對機械零件拓撲結構實施優化設計。隨著機械結構設計意識的提高,優化中心開始向拓撲結構優化方向轉換。拓撲設計優化主要在離散結構以及連續結構方面體現,其中離散結構優化設計主要是通過對多個關鍵點連接方式方面入手,改優化前提是確保上述關鍵點位置的確定。連續拓撲優化設計主要針對孔洞形狀、數量、分布情況、部分結構邊界開展的優化。

2.4 動態性能優化

機械產品動態性能主要指的是機械結構受外界作用下顯示出外型變化規律,包括相關運動參數等[2]。機械產品實施動態性能的優化設計可明顯反應出改產品工作強度及壽命情況。因此對機械結構動態性能開展優化設計不僅能減輕機械工作負擔還可在同等工作強度條件下對其使用壽命進行延長。

2.5 多學科結構優化設計

開展機械結構優化設計中需應用多科學角度入手,單獨使用某科學角度無法得出理想優化結果,應從多學科角度進行,確保優化設計的多學科化、總體化及系統化,確保優化設計程度符合實際需求或超出預期目標。

3 機械結構優化設計趨勢

隨著時展進步及行業前景變化發展處機械結構的優化設計,通過近年機械結構優化設計的開展已經從簡單化優化設計想結構系統大型化及復雜化機械發展[3]。通過產品設計變量的不斷增加,造成結構分析推到以及計算數值方面難度均有所提高,特別是進行特殊結構優化時無相應數據及公式進行應用。在針對大型機械結構進行優化設計時,需將復雜結構進行分解,逐步對各子結構分別進行優化,在優化過程中若設計多學科優化設計也可分科學進行優化。通過對計算機技術的有效利用,確保機械結構優化設計多方向發展。該技術主要代表包括模仿神經網絡和遺傳算法的人工算法,該算法適合在連續混合機離散變量全局優化中應用,可對產品準確度及應用質量進行提高。針對拓撲結構的優化設計時目前開展機械結構優化設計研究的主要方向,因實施拓撲結構優化可謂機械結構整體優化方案的設計提供科學依據,確保尋找出最佳設計方案,該方法多在大型機械優化上應用,可通過較復雜的計算實施優化,對大型機械尺寸、形狀進行優化,提高其產品性能。

4 小結

機械結構優化設計的開展可幫助提升機械產品性能及質量,為機械產業的發展提供了方向及機遇。優化設計的實施可縮短機械產品生產周期并提高機械制造行業競爭力,推動機械產品優化發展。

參考文獻

[1]張鐘文. 試析機械結構優化設計的應用及趨勢[J]. 裝備制造技術,2016,07:270-271.

[2]曾文忠. 機械產品設計的結構優化技術應用策略探究[J]. 湖南農機,2014,09:44-45.

[3]周繼瑤. 論現代機械中的結構優化設計[J]. 企業科技與發展,2013,09:19-21.

作者簡介:

助理工程師工作小結范文4

關鍵詞:液壓故障;采煤機;診斷方法

DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2016.14.047

采煤機在煤炭生產單位占有很大地位,采煤機的好壞直接決定了煤礦的生產利益。采煤機工作環境惡劣,在生產過程中既受到來自煤炭、巖石等的巨大沖擊,還受到煤塵、水霧等其它的污染物,所以,準確判斷故障并及時處理,才能有效保障礦井的高效生產。采煤機中故障率最高的是液壓系統故障,因此需要準確判斷采煤機液壓系統的故障點。

1 采煤機液壓傳動系統主要組成

采煤機液壓系統主要有泵電機,泵(齒輪泵、柱塞泵),高、低壓溢流閥,調高油缸,粗過濾器,精過濾器,壓力表組件,手動液動換向閥,電磁閥,壓力繼電器,液壓制動器,蓄能器,集成閥塊,油箱等組成。下圖為典型采煤機液壓原理圖:

2 采煤機液壓故障診斷方法

2.1 利用液壓原理圖查找法

液壓系統原理圖就是該液壓系統原理的集中體現,它清晰的表述了動力元件的能量輸送方式,執行元件的動作執行情況,操作控制元件的控制狀態、方式,輔助元件在系統中輔助作用,通過液壓原理圖我們就能夠很好的查找液壓故障。一般故障排除及其步驟如下:

第一步是要學會從液壓系統中分離出故障點。要求必須對液壓系統原理圖有足夠的了解才能準確分離故障點。

第二步為“原因列舉”。列舉出所有造成該故障點的原因。

例如圖1中左調高油缸“調高無力”故障可能的原因和部位,可能情況如下:

①左調高油缸―油缸密封件失效或損壞;②高壓溢流閥―壓力調整過低或壓力無法上調;③泵―泵內損傷,輸出流量達不到要求;④油箱―油量不夠。

第三步為“逐步排查”。

如果油箱油量不夠,肉眼容易觀察出,根據情況可剔除原因④。

如果泵內損傷或者吸油管進氣,對整個系統都會造成影響,右調高油缸也不動作。如果反之,可剔除原因③。

將手動液動換向閥打到調高位置,調節高壓溢流閥,如果壓力上不去,右調高也不動作。如果是,故障原因為②,如果否,排除②。

如果油缸密封件失效或損壞,不僅調高無力,即使調高了也會慢慢自然下落。但拆卸油缸工作量大,必須認真確認。

2.2 實用感官診斷法

感官診斷是直接通過人的感覺去檢查、識別和判斷設備在運行中出現故障部位、現象和性質,然后由大腦做出判斷和處置的方法。它和我國傳統中醫診斷時的“望聞問切、辨證施治”如出一轍,通過維修人員的眼、鼻、耳和手的感覺,加上對設備運行狀況的調查詢問和綜合分析,達到對設備狀況和故障做出判斷的目的。

2.3 對換診斷方法

這種方法是采取更換配件的方式來處理的方式,更換新液壓元件或將其他采煤機同型號液壓元件,將懷疑有問題的采煤機液壓元件進行替換檢查。如果故障被排除,則證明故障出在該液壓元件上。這種對換診斷方法簡單易行,但須判斷準確,且要有相應液壓元件。

2.4 電腦診斷法

隨著機電液一體化在采煤機的廣泛應用,單一的壓力測試手段已不能滿足現場鑒測的需要,未來的采煤機肯定要配備有電腦,能對部分故障自行診斷,并在顯示屏上顯示出來,可根據顯示去查找故障。

3 小結

對于采煤機液壓系統故障判斷,需要維修工人從多方面入手,這需要維修人員長時間的總結分析,才能準確、快速的判斷并處理故障。

參考文獻:

[1]王啟廣.液壓傳動與采掘機械[M].徐州:中國礦業大學出版社,2005.

助理工程師工作小結范文5

關鍵詞:杉木;種子園;良種;對比分析

中圖分類號:S791.27 文獻標識碼:A DOI:10.11974/nyyjs.20160632173

1 材料與方法

1.1 試驗材料

以福建省杉木第3代種子園、第2.5代種子園種子,江西省信豐縣林木良種場杉木第2代種子園、第1代種子園種子,江西省安??h國營陳山林場陳山紅心杉種子園種子,廣西省融水種源種子為參試材料,以江西省信豐縣商品種為對照開展杉木生長對比試驗。2010年春在江西省信豐縣林木良種場苗圃育苗,2011年2月營建對比試驗林。

1.2 試驗方法

試驗地位于江西省信豐縣林木良種場南坪工區,地處E114°50′,N25°05′,屬亞熱帶濕潤氣候類型,雨量充沛,年平均溫度18.9℃,年降水量1600mm。試驗地為杉木人工采伐跡地,海拔270~310m,緩坡地,中坡,坡向東南,土壤主要為變質巖發育的紅攘,土層厚80M以上,土壤肥沃。2011年2月造林,選擇坡度相近,海拔、坡位相同,土壤厚度一致的地段為試驗地,5次重復,7個處理,每列10株,每個處理號重復2次,每個重復140株,株行距為2m×2m。根據杉木速生豐產林培育技術規程撫育管理。2013年12月每木調查樹高、地徑,2014年12月調查樹高、地徑。

2 結果與分析

2.1 地徑

造林后4a生時地徑平均年生長均超過1.9cm(見表1)。福建3代、福建2.5代、信豐2代、信豐1代、陳山紅心杉、信豐商品種、廣西融水種源的地徑年平均生長量分別為:2.21cm、2.04cm、2.02cm、2.07cm、1.92cm、1.94cm、1.98cm,它們在Ⅱ類地上的表現均超過杉木速生豐產林標準。造林后4a福建3代地徑生長顯著高于其余的6個良種,其表現為:“福建3代”>“信豐1代”>“福建2.5代”>“信豐2代”>“廣西融水”>“信豐普通種”>“陳山紅心杉”。

2.2 樹高

造林后3~4a杉木良種樹高生長表現良好。造林后4a的樹高平均年生長量均超過1.0m(見表1)。福建3代、福建2.5代、信豐2代、信豐1代、陳山紅心杉、信豐商品種、廣西融水種源的樹高年平均生長量分別為:1.22 m、1.11m、1.11m、1.16m、1.07m、1.12m、1.12m,它們在Ⅱ類地上的表現均超過杉木速生豐產林標準。造林后4a福建3代樹高生長顯著高于其余的6個良種,其表現為:“福建3代”> “信豐1代”> “福建2.5代”、“信豐2代”>“信豐普通種”、“廣西融水”> “陳山紅心杉”。

3 小結與討論

開展杉木種子園良種幼林期生長對比分析,對以后選擇優良良種造林提供依據。因此,杉木種子園良種幼林期生長對比分析對林農在杉木后期造林方面獲得更多的經濟效益做出貢獻。本研究利用杉木種子園良種在江西省信豐林木良種場開展生長對比分析,對其6個杉木良種4a地徑、樹高生長進行分析,數據分析表明試驗林平均年生長分別為1.13 cm、2.04m。其中福建3代地徑年平均生長量達到2.21cm,樹高年平均生長量達到1.22m,較江西信豐商品種大13.92cm和8.93%。在Ⅱ類地上的表現均超過杉木速生豐產林標準(二類地7a生杉木平均樹高達到5.1m以上,平均胸徑達到7.0cm以上)。結果表明,福建3代良種與其它良種相比生長更優勢,有利于提高商品林的經濟效益,減少其撫育成本。由于試驗林林齡僅為4a,良種的后續生長表現還有待于進一步觀測。

參考文獻

助理工程師工作小結范文6

Elekta Precise 直線加速器具有可靠的安全連鎖系統,可以保證設備本身的安全及患者的精確治療。但由于加速器存在高壓、靜電,又集氣、液、電、微波等于一體,機械結構也就相對較為復雜?,F將在工作中碰到的特例介紹如下,供同行們參考。

1床故障

1.1故障現象:治療床做橫向運動時,時動時不動,但升降和縱向均可移動,系統報錯table clutch和long.dem。觀察治療床控制柜面板上的 LED故障指示燈,發現x方向1和4燈亮,比對說明書,即DEMAND STUCK(請求受阻)初始化和DEMAND FAULT(請求錯誤)接觸器受阻。

1.2故障分析與修復:治療床的橫向運動過程如圖1所示??刂坪袚茌喌幕瑒痈淖冸娢黄鞯淖柚担缓蟀研盘栞斎隠TU,LTU(Logic Control Translator Unit)把輸入其中的信號轉換為正確的電平輸出。LCU(Logic Control Unit)接受來自治療床控制系統的數字或模擬信號后,產生輸出信號來控制開關功能。其中,模擬信號輸出以控制電機的速度,邏輯信號輸出則為控制管理系統的其他部分提供操作數據。XMD(X Motor Drive)接受來自(Logic Control Translator Unit)的信號,當“Enable”信號為0v時則提供輸出,從而啟動電機,治療床則開始橫向運動。

治療床的控制柜面板上有5組LED,分別表示x(縱向)y(橫向)z(升降)、i(等中心)和GENERAL的狀態,每組10個指示燈,其代表的意義見表1。

表1請求受阻初始化使能 讀信號使能錯誤 總線失敗請求錯誤 接觸器受阻運動出錯(僅限Z方向) 電機停止(邏輯控制單元)粗調/檢測電位器不一致 電機停止(電平轉換單元)上限 高壓開啟下限 禁止輻射過流(僅限Z方向) 防撞出錯“C”形臂檢測出錯(僅限I方向) 防撞連鎖短路在正常狀態下。只有第5組LED,即GENERAL的1、2(從上往下數)亮。從故障指示燈分析,應該是橫向床的指令出了故障。我們按照圖1治療床產生動作的過程,仔細檢查控制盒的撥輪,發現x方向的撥輪稍微有些發澀,因為床的運動就是通過撥輪改變電位器的阻值來控制其速度和方向,故判斷是x方向撥輪連接的電位器毀壞。用萬用表測量其兩端阻值,發現撥輪滑動時阻值變化斷續不連貫,而其有時阻值為0。由于4個撥輪的電位器固定在一塊電路板上,故更換新的電路板,故障消失。

2高壓電纜故障

2.1故障現象:開機時,機器報10-5 trp T( 靶方向)和10-5 trp G(槍方向), 對照說明書,初步認定真空系統故障。

2.2故障分析與修復:Elekta Precise 直線加速器真空系統如圖2所示。它有二個子真空:一個20L/S的三極真空泵,用于速調管和電子槍,另一個20L/S的三極真空泵,用于加速管和偏轉磁鐵的真空室。

步入機房戴手套觸摸離子泵表面,感覺不燙。關掉離子泵電源,用機械泵抽離子泵真空,抽完后,合上離子泵電源,用萬用表分別測量兩個離子泵的電壓,離子泵電源電壓不下降,正常情況下電壓降至零點幾伏為正常,一般從5v開始下降。直線加速器報錯繼續,,觸摸離子泵不燙發現不工作,量其阻值無窮大,說明離子泵壞的的可能性小些。然后量其離子泵電源電壓輸出約5kv為正常輸出,最后應用排除法測量高壓電纜發現有阻值,槍方向和靶方向阻值分別為10歐姆和384歐姆。斷定兩根高壓電纜有問題,更換后該故障消失。

3小結

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