城鎮零星廢水處理站工藝改造案例

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城鎮零星廢水處理站工藝改造案例

[摘要]城鎮零星廢水處理站收集的廢水種類繁多,水質復雜,采用簡單的工藝處理不能滿足排放要求,針對零星污水處理的問題,本文通過具體的案例進行了分析,主要闡述了零星污水處理站改造采用的工藝技術、設施和處理效果,為城鎮零星污水處理提供示范和借鑒。

[關鍵詞]零星污水;工藝改造;案例分析

1工程概況

東莞市某零星廢水處理站主要回收廢水為:氧化廢水、油墨廢水、磷化廢水、濃酸水、濃堿水等,主要污染指標為有機物、氨氮、總磷等,其中COD與氨氮、磷含量較高,廢水回收量約300m3/d。該零星廢水處理站原有一套廢水處理設施,因只有物化處理系統,造成廢水處理系統出水不穩定,需對其零星廢水處理工程進行升級改造設計,使之能夠達標排放。原設施處理工藝如下:零星廢水→各集水池→一級提升泵→調節池(曝氣攪拌,調pH值)→二級提升泵→混凝氣浮池→混凝沉淀池→綜合污水處理廠。根據現場資料分析,該廢水處理站每天收集的零星廢水量為300噸??紤]水量波動與安全系數,設計處理量為400噸/天,即17噸/小時。日處理量:400m3/d,時處理量:17.0m3/h(每天處理24小時)升級改造的目標是該零星廢水處理站處理后的廢水達到《廣東省水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級排放標準(具體參數見上表1)。

2廢水處理站升級改造工藝及構筑物

2.1升級改造工藝的選擇

零星廢水具有:COD、BOD、SS、氨氮含量高,BOD/COD比值低,生化性能差等特點。根據零星廢水的特點,主體工藝定為:零星廢水→各集水池→一級提升泵(原有)→調節池→二級提升泵(原有)→混凝氣浮池(備用)→混凝沉淀池(原有)→中間水池(原有)→三級提升泵→水解酸化池(新建)→EGSB反應器(新建)→A段缺氧池(新建)→A段接觸氧化池(新建)→B段缺氧池(新建)→B段接觸氧化池(新建)→二沉池(新建)→芬頓處理系統(新建備用)→清水池(新建)→綜合污水處理廠。

2.2工藝流程說明

2.2.1升級改造工藝流程圖

2.2.2工藝流程說明

零星廢水由各集水池收集后,由提升泵送入調節池,曝氣攪拌攪拌,以防止懸浮物沉淀及加強水質均質效果。廢水在調節池內進行水質、水量均衡后,由提升泵送入混凝氣浮池,加入硫酸,調節pH=5.0~6.0,然后加入混凝劑PAC、PAM,混凝劑與廢水中浮油、乳化油及部分COD形成絮凝體,然后然后自流入接觸區,廢水中形成的絮凝體在接觸區與溶汽水混合(溶汽水是由氣浮機出水經加壓泵加壓進入溶氣罐,在一定的壓力下溶解一定量的空氣而成),溶氣水經釋放器驟然減壓而釋放出大量的微細氣泡,污水中的細小油滴在此粘附上大量的微細氣泡后,比重下降,在浮力的作用下在氣浮分離區迅速浮升至水面,由刮渣機刮出機外。廢水由氣浮分離區出來后進入清水區,其中一部分作為溶汽水回流,大部分排入后續處理系統。廢水由氣浮池出來后自流入混凝沉淀池,加入石灰,調整pH=8~9,然后加入混凝劑PAC、PAM,混凝劑與廢水中懸浮物、磷酸鹽及部分COD形成絮凝體,沉淀在后續沉淀區底部,上部清水自流入中間水池,沉淀區底部污泥排入污泥濃縮池。經物化系統處理后廢水在中間水池內由三級提升泵送入水解酸化池,池內安裝了彈性生物填料,廢水與附著在填料上的生物膜及呈懸浮狀態的活性污泥充分接觸,在微生物的作用下進行水解、酸化,使大分子有機物轉化為小分子有機物,使難溶性物質轉化為可溶性物質,提高了廢水的可生化性。經水解酸化池初步處理后進入EGSB反應器,EGSB厭氧反應器是繼UASB之后的一種新型的厭氧反應器。它由布水器、三相分離器、集氣室及外部進水系統組成一個完整系統。廢水經過污水泵進入EGSB厭氧反應器的有機物充分與厭氧罐底部的污泥接觸,大部分被處理吸收。廢水由EGSB反應器出來后自流入缺氧池,缺氧池內生長著大量的缺氧微生物,在缺氧條件下微生物經吸附、粘連、碰撞、網捕而接觸廢水中的有機物質,并分解為二氧化碳、水等,同時完成自身的新陳代謝和增殖(微生物的出生、生長、繁殖、衰老和死亡)。從而達到廢水凈化的目的。廢水由缺氧池出來后自流入接觸氧化池。池內安裝了組合式生物填料,廢水與附著在填料上的生物膜及呈懸浮狀態的活性污泥充分接觸,其中的懸浮固體和膠體物質被活性污泥快速吸附,廢水中的有機物質被活性污泥中的好氧微生物氧化分解,廢水中有機污染物經接觸氧化池生化處理后大部分得以去除。接觸氧化池尾端設置混合液回流泵,將接觸氧化池內混合液回流至缺氧池。為強化處理效果,A/O處理系統建設二級,為不同的菌種創造不同的運行環境。廢水由接觸氧化池出來后進入二沉池,二沉池采用平流式沉淀池形式,廢水中懸浮物沉淀在二沉池底部,上清液自流入芬頓處理系統。二沉池底部污泥由污泥泵連續回流入缺氧池(接觸氧化池)。剩余活性污泥送入污泥濃縮池。廢水由二沉池出來后自流入芬頓反應池(備用)。加入硫酸,調整pH=3~3.5,然后加入氧化劑(H2O2)和催化劑(FeSO4)。曝氣攪拌,反應1~2h后,自流入后續混凝沉淀池。加入燒堿(石灰),調整pH=6.5~7.5,然后加入混凝劑PAC、PAM,混凝劑與廢水中懸浮物、磷酸鹽及部分COD形成絮凝體,沉淀在后續沉淀區底部,上部清水自流入清水池,可以達標排放,沉淀區底部污泥排入污泥濃縮池。

2.3升級改造構筑物

(1)集水池及調節池(原有):原有一套集水池及調節池,配套有提升泵、鼓風機等機械設備,現保持原狀,不做整改。(2)混凝氣浮池(備用):原有一套混凝氣浮池,現暫時不對該氣浮池做修復整改。(3)混凝沉淀池1(原有):原有一套混凝沉淀池,配套加藥設備、污泥處理等機械設備,現保持原狀,不做整改。(4)中間水池(原有):原有一套清水池,現改為中間水池,水力停留時間4.2h。(5)水解酸化池(新建):反應器總水力停留時間為22.5小時,總有效容積375m3,上升流速2.3m/h,容積負荷為2.6kgCOD/m3•d。(6)EGSB反應器(新建):EGSB反應器總水力停留時間為22.5小時,總有效容積375m3,上升流速2.3m/h,容積負荷為2.7kgCOD/m3•d(進水COD為4550mg/L,去除率55%)。(7)A段缺氧池(新建):缺氧池采用活性污泥法形式,有效水力停留時間為6小時,有效容積100m3,設計COD容積負荷為1.92kgCOD/m3•d(進水COD2500mg/L,去除率20%)。(8)A段接觸氧化池(新建):接觸氧化池采用活性污泥法形式,有效水力停留時間為29.0小時,有效容積500m3,設計COD容積負荷為1.9kgCOD/m3•d(進水COD2240mg/L,去除率85%)。(9)B段缺氧池(新建):缺氧池采用活性污泥法形式,有效水力停留時間為6小時,有效容積100m3,設計COD容積負荷為1.92kgCOD/m3•d(進水COD2500mg/L,去除率20%)。(10)B段接觸氧化池(新建):接觸氧化池采用活性污泥法形式,有效水力停留時間為24.0小時,有效容積400m3,設計COD容積負荷為1.9kgCOD/m3•d(進水COD2240mg/L,去除率85%),設計氨氮容積負荷為0.85kg氨氮/m3•d(進水氨氮900mg/L,去除率95%)。(11)二沉池(新建):二沉池采用平流式形式,表面負荷1.0m3/m2.h。(12)芬頓反應池及脫氣池(新建、備用):有效容積100m3,水力停留時間6h。(13)混凝沉淀池2(新建、備用):混凝沉淀池采用平流式沉淀池模式,前端設置混凝區和布水區,混凝區分為PH調整區和混凝區,水力停留時間1.6h。(14)清水池(新建):清水池有效水力停留時間6h,有效容積102m3。(15)配套建筑物(新建):配套建筑物分為鼓風機房、控制間、配藥棚及壓濾機棚等。

3污水處理效果分析

本工程項目升級改造完成后,經調試和試運行,至今已正常運行半年,實際處理水量為320m3/d。其運行和處理效果如表2所示。從中可以看出,升級改造后的污水處理設施對污染物的去除效果良好,A/0系統對主要污染物COD、BOD5、氨氮去除率分別達到90%、85%、95%和95%,達到了排放標準的要求。

4結束語

隨著城鎮經濟和社會的發展,城鎮零星廢水由于廢水水量和水質的不確定性,處理起來也越來越困難,傳統的零星廢水處理站點采用簡單的污水處理工藝已經不能滿足污水處理的要求,因而,對零星污水處理站點的升級改造將變得越來越迫切,本項目工程的成功改造,為零星廢水的處理提供了很好地借鑒作用。

參考文獻

[1]廣東省地方標準《水污染物排放限值》[S](DB4426-2001).

[2]國家《污水綜合排放標準》[S](GB8978-1996).

[3]《室外排水設計規范》[S](GBJ14-87).

[4]《給水排水工程鋼筋混凝土地結構設計規程》[S](CES138,2002).

[5]《給水排水工程構筑物結構設計規范》[S](GB50069-2002).

作者:閆曉靜 單位:東莞市華海環保有限公司

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