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摘要:針對某廢紙造紙廢水污染物濃度較高、可生化性一般、懸浮物濃度高等特點,設計采用格柵-斜篩/混凝沉淀-綜合調節-水解酸化-好氧-砂濾處理工藝,介紹了該處理工藝的流程、主要設計參數、處理效果及運行成本。運行結果表明,該系統運行穩定,調節池出水滿足制漿車間回用要求,最終出水滿足造紙車間回用要求,出水水質長期穩定達到GB3544—2008《制漿造紙工業水污染物排放標準》表2排放標準限值。
關鍵詞:廢紙造紙廢水;混凝沉淀;水解酸化;好氧;砂濾
某包裝有限責任公司主要生產水果、食品、酒類等產品的包裝紙,是當地最大的彩印包裝企業之一。該公司新建一條瓦楞紙、牛皮紙生產線,為保護環境,減少污染,節約企業投資,降低成本,擬全部采用國內廢紙造紙,不含“美廢”或“歐廢”[1-2]。同時為執行環保“三同時”政策,保護周邊水環境,該公司擬新建一套廢水處理系統,確保處理后出水優先回用于生產,多余出水達標外排。
1設計規模及水質
根據該公司所提供的廢紙造紙企業廢水排放情況,確定本工程設計水量為6000m3/d,廢水經處理后,1000m3/d出水回用于制漿車間,4000m3/d出水回用于造紙車間,剩余1000m3/d出水達到GB3544—2008《制漿造紙工業水污染物排放標準》表2排放標準限值后外排。具體設計進出水水質見表1。
2工藝流程
該公司主要以國內廢紙(包括廢舊瓦楞紙、箱板紙、牛皮紙及書籍雜志等)為原料生產瓦楞紙、牛皮紙,排放的廢水主要來自廢紙的碎漿、篩選凈化、濃縮及抄造等過程中產生的廢水。廢水中的主要成分是細小懸浮性纖維、造紙填料、廢紙雜質和造紙助劑等各種有機和無機的污染物。廢水的特點是SS和COD濃度均較高,可生化性一般,色度較深,廢水排放呈現不規律性[3],在COD組成中,非溶解性COD濃度較高,約占60%以上,而部分溶解性COD又較難生物降解,含少量酚類、酯類等物質,污染物濃度相對穩定。根據本項目來水的水質特點,經過經濟、技術比較,本項目針對廢水懸浮物較高且來水不規律性的特點,采用格柵-斜篩/混凝沉淀-調節池工藝,先對廢水中的懸浮物及硬度進行去除,通過斜篩回收紙漿,廢水在調節池內進行均質均量混合,再通過水解酸化-好氧生化工藝,去除廢水中大部分的有機污染物,最后采用砂濾工藝,對廢水中殘留的有機物及懸浮物進行進一步截留。具體的工藝流程見圖1。廢水首先經過機械格柵,去除其中的大顆粒懸浮物質,之后進入集水池經泵提升至斜篩,截留的紙漿纖維經收集后回用于車間生產。濾后廢水自流入混凝池,通過投加PAC、PAM,使廢水中的小顆粒懸浮物以及懸浮性COD類物質等進行絮凝、吸附,在沉淀池中進行沉淀去除。沉淀池出水自流入調節池,調節池末端設置冷卻塔進行降溫,以防止夏季溫度較高對生化系統造成影響,調節池部分出水由泵提升至制漿車間回用,其余由泵提升進入水解酸化池,利用厭氧和兼氧菌在水解和酸化階段的作用,將廢水中的大分子有機物分解為小分子有機物,提高廢水的可生化性,部分小分子有機物被徹底降解去除[4-6],從而降低后續處理負荷、提高處理效果、降低處理成本。水解酸化池出水進入后續好氧池進行處理,好氧微生物在氧氣充足的條件下,利用新陳代謝將廢水中的有機物分解成二氧化碳和水,好氧池出水進入二沉池進行固液分離,上清液自流入砂濾池,去除廢水中呈膠體和微小懸浮狀態的有機和無機污染物,降低廢水的色度和濁度,保證出水水質穩定。砂濾池出水自流入清水池,80%出水回用至造紙車間,20%出水達標排放。二沉池污泥部分回流至生化系統,補充微生物量,剩余生化污泥、物化污泥排至污泥濃縮池進行預濃縮,再由螺桿泵送至帶式壓濾機進行壓濾,最終得到含水率約為82%的脫水泥餅。
3主要工藝單體及設計參數
(1)格柵/集水池。設計水量為6000m3/d,集水池設計尺寸為10.0m×6.0m×4.0m,設計停留時間為30min,設計有效水深為2.0m。機械格柵設置于集水池前端,SS304材質,柵隙為8mm。池內設置空氣穿孔攪拌,防止池底懸浮物沉積;設置污水提升泵2臺,1用1備。(2)斜篩/混凝沉淀池。設計水量為6000m3/d,設計尺寸為25.0m×6.0m×4.0m,混凝池停留時間為10min,絮凝池停留時間為20min,沉淀區表面負荷為2.1m3/(m2·h),采用平流式沉淀池。斜篩置于混凝反應池之上,傾斜角度為60°。設置泵吸泥機1臺,剩余污泥泵2臺,1用1備。(3)調節池。采用廊道式,末端池上設置冷卻塔。調節池設計水量為6000m3/d,設計尺寸為22.0m×16.0m×4.5m,設計停留時間為5.6h。設置回用水泵2臺,廢水提升泵2臺,冷卻塔內循環泵2臺,均為1用1備。(4)水解酸化池。設計水量為5000m3/d,設計尺寸為20.0m×14.0m×7.0m(2座),停留時間為17.5h,有效水深為6.5m,上升流速為0.8m/h,采用脈沖布水器進行布水,單個布水孔服務面積為1.2m2,設置脈沖布水器2臺及配套布水系統。(5)好氧池。設計水量為5000m3/d,設計尺寸為28.0m×12.0m×5.8m(2座),停留時間為16.1h,污泥質量濃度為3500mg/L,污泥回流比為100%,污泥負荷為0.28kg[COD]/(kg[MLSS]·d),氣水比為15∶1,曝氣器采用射流曝氣器。(6)二沉池。設計水量為5000m3/d,設計尺寸為φ18.0m×4.5m,采用輻流式沉淀池,沉淀區表面負荷為0.84m3/(m2·h)。設置周邊傳動刮泥機1臺及污泥回流泵2臺(兼做排泥用)。(7)砂濾池。設計水量為5000m3/d,設計尺寸為3.0m×3.0m×4.0m(3座),正常濾速為7.7m/h,強制濾速為11.6m/h,反沖洗強度為14.08L/(s·m2),反沖洗時間為5min,反洗周期為24h。
4運行情況
本系統2016年10月投入試運行,系統進水量約為4500m3/d。經過2個月調試,處理站出水COD、SS指標能夠穩定達標,出水COD質量濃度維持在75~85mg/L,SS質量濃度維持在10mg/L以下。各處理單元實際處理結果見表2。經過2個月連續調試運行發現,來水SS濃度極高,斜篩網上紙漿需要及時清理,否則容易堵塞過濾網,導致過水面積減小而發生溢流現象,溢流后混凝沉淀池處理負荷較大,吸泥不及時易導致出水帶料,影響后端生化系統運行。針對這種情況及時調整篩網目數,選用不銹鋼篩網,目數為60目左右比較合適,能夠避免溢流,前端混凝沉淀池也能夠正常穩定運行;同時,因本系統中氮、磷元素較為匱乏,且COD去除率要求較高,需要定時少量添加氮、磷元素。經過上述調整后,預處理系統和生化系統穩定、高效運行,系統回用及外排出水完全達到設計要求,正式運行2年多來一直非常穩定。
5經濟分析
本項目總投資約為2500萬元,其中土建投資1500萬元(不含地基處理),設備安裝投資1000萬元,噸水投資約為4200元。本項目主要的運行費用包括人工費0.06元/m3、電費0.51元/m3、藥劑費0.23元/m3,合計運行成本為0.80元/m3,其他折舊、大修等不計。
6結語
對于利用廢紙生產瓦楞紙和牛皮紙造紙產生的廢水,采用格柵-斜篩/混凝沉淀-綜合調節-水解酸化-好氧-砂濾組合工藝進行處理,實際運行結果表明,該工藝出水COD質量濃度維持在75~85mg/L,SS質量濃度維持在10mg/L以下,完全滿足GB3544—2008表2排放標準限值要求,同時回收的漿料和83.3%的出水可分段回用于生產,實現了廢水治理和廢物資源化的雙重目的。該工程運行穩定,處理工藝成熟可靠,操作簡單,對于同類型企業廢水處理系統的設計具有很好的借鑒意義。
作者:叱干勇 單位:重慶市清澤水質檢測有限公司