三元復合驅表活劑磺化裝置創新管理

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三元復合驅表活劑磺化裝置創新管理

摘 要:通過加強設備維護管理,人才培養,設備更新,優化參數,發明創新等方式,延長磺化裝置反應周期,提高設備運行效率,保證裝置平穩運行。

關鍵詞:三元復合驅;表面活性劑;磺化器;設備管理;高效運行

目前,隨著我國各主要油田的大規模開采,現有的水驅、聚合物驅油技術已無法滿足油田開采的需要,迫切需要開發一種新型的驅油技術[1-3]。在此背景之下,表面活性劑驅油技術應運而生,并逐步成為一種極具吸引力和發展潛力的技術[4-6]。由于重烷基苯磺酸鹽的驅油性能好,價格低廉,使用濃度低等一系列優勢,成為目前產量最大、研究工作和現場實驗中采用最多的驅油用表面活性劑[7-8]?;び邢薰緰|昊分公司表活劑廠位于大慶市讓胡路區宏偉園區,共有2套磺化裝置,總產能為5萬t/a,是大慶油田三采助劑的主要生產單位之一。裝置采用了目前世界上最先進的多管膜式磺化器作為反應器,是國內較大的表活劑生產裝置。

1磺化裝置高效運行創新管理的背景

1.1油田三采表活劑的必要性。隨著大慶油田的開發,三元復合驅油用表活劑在三次采油中的地位越顯重要,根據油田公司三次采油總體工作規劃,表活劑注入量雖然呈遞減趨勢,但部分采油單位對表活劑需求量仍然很大,到2020年表活劑計劃注入量達3.6萬t/a。

1.2重烷磺化裝置頻繁啟停的特殊性。表活劑磺化裝置不同于其他化工裝置,磺化裝置采用的是間歇性生產,裝置啟停車頻繁,平均每生產12d左右就要停車檢修5d,生產進度受到影響,檢修工作強度大,造成生產管理上的困難。

1.3磺化設備老化維修頻率高阻礙裝置長周期運行。3萬t/a磺化裝置投產于2008年4月,至今已有12年,現有的生產設備大部分老化嚴重,并且生產設備使用方面存在著重用輕管的情況,致使生產設備在管理、使用、維修等各個環節存在著許多問題,例如型號過時、設備老舊,維修頻率高等,無法保證裝置長周期運行。

2磺化裝置高效運行的創新管理主要做法

2.1精細維護,提搞磺化裝置設備運行效率

針對設備管理工作中存在的問題,必須做到啟動前仔細確認,運行中認真巡檢,日常及時維護保養是確保設備穩定優質運行的前提條件[7-8]。因此,車間通過切實抓好設備管理這個基礎,以求最大限度地加強設備管理工作,提高設備管理水平。要求由崗位運行工程師負責監督和記錄、副操或者班長進行操作,兩人同時進行,一人記錄、一人點檢,翔實、準確地記錄檢查出的問題,并上報車間,作為設備檢修和問題處理的重要依據[9-10]。設備操作人員要養成不僅使用還要保養的習慣,使生產設備始終在完好狀態下發揮最大效能。使用老舊淘汰的生產設備,在維修服務和備件供應上往往得不到保證。逐步更新設備后,所能提高的效率、效益,遠比老舊設備高成本、低效率的現狀劃算的多。老舊設備的及時報廢,新設備的及時更新,可以使裝置甩掉包袱,輕裝上陣。磺化器作為主反應器,對產品的質量起著決定性作用。為了保證磺化器的運行效率,于2017年3月更換新磺化器,直至今日,產品合格率一直穩居100%,新磺化器一直以高效、穩定運行狀態,提高裝置的經濟效益回饋著企業。靜電除霧器、旋風分離器和氣液分離器是處理尾氣的重要設備,對安全環保方面有著重要影響。2019年6月對三臺設備進行更換,在設備內呈漩渦狀進行分離作用,加強了酸性氣體的存留時間,讓更多的酸滴分離出來,減少廢酸的同時,增加了產量。

2.2精準管控,延長磺化裝置的生產周期

磺化裝置原料為重烷基苯,原料組分復雜,極易造成過磺化反應,副產物較多,磺化器結焦,內部管束流量不均勻,產品質量不合格,導致裝置停車。為延長裝置生產運行周期,就必須要延長磺化器使用周期。在裝置檢修上,提高磺化器的維護保養質量,嚴抓細節,從拆卸清洗到回裝試漏,每一步必須經過專業人員確認后,留有痕跡才可進行下一步,做到步步確認,事事有跟蹤。每年必須對磺化器每根管束流量進行標定,并保存數據,為下次標定提供有利數據保障。因為不同的人測量標準有誤差,所以每次都會由技術人員負責,固定標定隊伍進行操作,最大限度減小誤差,保證流量的準確性,確?;腔鞯拈L周期運行。在檢修周期上嚴格把控,裝置停車前做好準備工作,針對每次生產運行過程中遇到問題,制定檢修計劃,處理相應問題,將各項檢修工作安排的緊密有序,并對檢修實際情況進行跟蹤和分析,保證檢修質量,縮短檢修周期,使裝置盡早進入備用狀態[11]。

2.3創建新型隊伍,搭建創新平臺,保障裝置高效運行

磺化二車間率先組建“青年突擊隊”,以車間主任為組長,各專業技術人員為技術指導,班組長、運行工程師及積極進取員工為主要成員,建立一支“站得出來、說得清楚、做得到位”的科學核心人才隊伍,保證裝置“安、穩、長、滿、優”運行,實現裝置效益最大化。

2.3.1保證裝置平穩運行?;腔b置已運行十多年,但在生產期間也會不定期出現各種問題,只憑借崗位操作人員的技術力量無法處理和應對,這時青年突擊隊發揮著巨大作用,作為車間的主要技術力量,分析問題出現原因,并制定處理方案,在組長和技術人員的正確指示下,及時處理裝置出現的突發狀況,確保裝置能夠恢復平穩運行。

2.3.2自主工作創新創效。積極構建“3331”創新創效活動體系,即夯實三個基礎、健全三項機制、把握三個環節、突出一個重點,收到了顯著的活動成效。青年突擊隊通過多人、多角度的思維,征集出一些很巧妙的解決問題方法。充分調動崗位員工的工作積極性,以小發明、小創造為起點,解決裝置生產、操作上的困難,降低工人勞動強度,提高工作效率。

3提高磺化裝置高效運行創新管理的效果

3.1提升管理水平,提高了磺化裝置運行效率

隨著技術水平的提高,管理人員對設備的維護保養更加精細,員工積極主動發現裝置中存在的問題,得到及時解決和處理,保護設備不遭受更大程度的損壞,并且總結出了行之有效的機械設備正確管理及科學的維修保養,從而延長設備的使用年限,提高設備的運行效率。通過數據分析對比,2016年修理設備40項,產生維修擁費用計21.6萬元,到2020年修理設備21項,產生修理費用共10.4萬元,照比從前每年節省了維修費用11.2萬元。降低了維修成本的同時,提高了企業的經濟效益。

3.2改善裝置把控,延長了磺化裝置生產周期

通過對裝置生產工藝參數的精細調整和優化,讓裝置以最優質的參數運行,通過對裝置中設備的精心維護,讓裝置以最佳的狀態運行,通過對裝置檢修工作周期的緊密安排,讓裝置盡早進入備用狀態??偨Y出“20+3”和“18+15+4”兩套生產運行方案,經過對裝置的嚴格把控,極大增加了磺化裝置的生產周期,最多可生產20d和33d。通過數據分析對比,采用新的生產運行方案,延長了裝置運行周期,縮短了檢修周期,全年磺化裝置生產時間增加40多天,大幅度增加了產品產量,提高了企業經濟效益。

3.3創建核心隊伍,保證了裝置高效平穩運行

幾年來,“青年突擊隊”用自己的方式持續傳遞責任,守護著裝置,也迎來榮譽。針對高含鹽污水減排進行課題攻關,通過跟蹤生產數據、優化操作,成功地將堿洗塔補水量由設計的280kg/h,降低到100kg/h,年可節約污水處理費用39萬元。突擊隊成員設計的設備清洗水回收利用裝置,每年減少設備清洗水排放200余噸。幾年來,車間通過技改技措,共取得分公司級以上技改成果20多項,同時技術革新項目多次獲省技術創新一等獎、油田公司重大技術革新成果一、二等獎,為提升裝置運行效率發揮了作用。

4結束語

在化工裝置生產中,重要的就是如何搞好設備管理,保證設備長期穩定運行,只有不斷學習和掌握先進的管理理念和方法,提高各級崗位人員的素質水平,全員參與,合理地運用設備監測手段,提高裝置運行效率,不斷發現問題、解決問題、總結經驗的循環過程,不斷強化設備管理,才能持續提升磺化裝置的高效運行,確保三采表活劑的在油田企業的地位和優勢。

作者:葛國華 單位:大慶油田化工有限公司東昊分公司表活劑廠

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