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1廢水處理工藝
(1)隔油罐。
2座,單座容積3000m3,尺寸為?15.9m×H15m,地上式鋼結構,配備WS-II-150旋流分離器2臺。隔油罐采用罐中罐形式,罐內設內罐、旋流收油器和表面污油加溫管,當進水含油量小于6000mg/L,可以確保出水含油量小于150mg/L。2座并聯運行,保證水質、水量、水溫的穩定,并將調節緩沖、除油除泥、混合均質過程合為一體。
(2)油水分離器。
2臺,地上式鋼結構。采用DYF-A-150型油水分離器,其為單缸三腔臥式的含油廢水處理密閉裝置,內分旋液分離腔室、W型波紋板聚合器、粗?;癁V芯3部分,該裝置可以確保出水含油量小于50mg/L。
(3)兩級氣浮處理設備。
一級為渦凹氣浮、二級為溶氣氣浮。共2座,單座尺寸為長18m×寬9m×高2.5m,鋼筋混凝土結構,配有渦凹曝氣機、溶氣罐等設備。含油廢水采用兩級高效氣浮進行破乳氣浮,第一級氣浮投加破乳劑,主要去水中含有的油粒直徑微小的浮油和帶負電荷的乳化油。第二級氣浮通過投加混凝劑和助凝劑,利用化學混凝和破乳作用,再通過氣浮達到去除廢水中微細浮油或乳化油的目的。經過氣浮除油后,滿足生化處理設施對進水水質油類≤10mg/L的要求。
(4)A/O生化池。
1座,鋼筋混凝土結構,COD容積負荷為0.51kg/(m3•d),NH3—N容積負荷為0.054kg/(m3•d),混合液回流比為200%,污泥回流比為50%~100%。其中A池有效容積3000m3,尺寸為長48m×寬12.5m×高5.5m,HRT=12h,配有8臺QJB7.5/12-620/3-480/S型潛水攪拌機。O池有效容積6840m3,尺寸為長48m×寬28.5m×高5.5m,HRT=27h,配備5臺(3用2備)BK9020-250-1150型羅茨鼓風機,4臺(2用2備)150GW200-10-15型內回流泵。
(5)臭氧氧化池。
1座2格,鋼筋混凝土結構,有效容積490m3,尺寸為長7m×寬10m×高7.5m,填充層高度2m,無機鹽類催化劑125m3,配備1臺CF-G-2-6kg臭氧發生器。
(6)曝氣生物濾池。
1座8格,鋼筋混凝土結構,總有效容積為1680m3,尺寸為長28m×寬10m×高6.5m,填充層高度3.5m,生物濾料980m3。COD容積負荷為0.75kg/(m3•d),采用氣水聯合反沖洗,氣沖強度為17.3L/(s•m2),水沖強度為7.14L/(s•m2)。配備4臺(2用2備)BK7011-150-1150型羅茨鼓風機,其中備用風機為反沖氣源,2臺(1用1備)SLS300-250反沖洗水泵。
(7)回用水處理系統。
主要包括4臺(3用1備)?3m×H5.5m砂濾罐,4臺(3用1備)?3m×H5m活性碳過濾罐,4臺(3用1備)自清洗過濾器,2套UF裝置、1套RO系統,1套濃水RO系統,1套石灰軟化系統。配套高壓泵、加藥系統、保安過濾器和PLC自控系統等,其中UF回收率為90%,RO系統回收率為75%,濃水RO系統回收率為50%。
2調試運行及注意的問題
(1)隔油罐內罐首次進水前,應先將內外罐的連通閥全開
待罐液位上升至3m以上時,緩慢將連通閥關閉,并將排油閥稍微打開,見水后關閉排油閥。
(2)為保證油水分離器旋液分離腔室的旋流效果
原設計油水分離器進水是用泵打入,但經過一段時間的調試運行后發現,只要隔油罐的出水液位高于油水分離器6m以上,就可以保證油水分離器的運行效果,使出水含油量在50mg/L以下,因此調試后期將此處的提升泵移除,降低了動力消耗。
(3)保持合適的臭氧投加量對系統出水至關重要
調試初期臭氧投加量從10g/m3逐步提高到22g/m3,臭氧催化氧化池出水的BOD5/COD從0.13提高到0.20以上,系統出水COD從60mg/L穩定降至45mg/L以下。
(4)BAF濾池在初期調試時,污泥菌種投加量不能過大
否則在調試未完成就需要反洗,這對剛開始運行的濾池不利。本工程投加的接種污泥為煉油廠離心脫水后的新鮮污泥,接種量為2000kg,稀釋后用泵均勻打入BAF的8個單元,經一個月的調試,出水基本達到設計要求。在運行過程中BAF出水水質曾出現波動,COD升高,分析原因后發現由于進水水質水量波動比較大,BAF池只考慮了對反沖洗動作和時間的控制,沒有對反洗周期控制。將反洗周期從48h調整至24h后,出水水質穩定。
(5)二級反滲透濃水出水COD為60~80mg/L
總硬度(以CaCO3計)為800~1000mg/L;投加石灰乳控制出水pH為10.3~10.5,產生大量各種形態的CaCO3結晶,降低水中暫時硬度,同時生成的結晶核心還可以對其他雜質起凝聚、吸附作用;而且石灰乳引起的pH的升高也為氨氮和磷酸鹽的去除創造了條件。同時加入了聚硫酸鐵40g/m3,在去除碳酸鹽硬度的同時也去除了一部分懸浮物。石灰及聚硫酸鐵后加入硫酸的作用為:①調節石灰加入后造成的pH升高;②把石灰沒有去除的碳酸鹽硬度轉化為溶解度較大的非碳酸鹽硬度。經石灰軟化處理后總硬度降至200mg/L左右;COD降至40mg/L左右,同時對氨氮的去除率也在30%以上,滿足了濃水反滲透裝置的進水要求。
(6)濃水反滲透裝置所排濃水
COD在100mg/L左右,用硫酸調節pH至3,硫酸亞鐵的投加量為1.2kg/m3,30%雙氧水0.35L/m3,在芬頓氧化塔中反應1h后,出水加氫氧化鈉調節pH至9左右并投加聚丙烯酰胺4g/m3,出水COD在50mg/L左右,去除率可達50%,由于濃水反滲透裝置所排廢水量較小,只有420m3/d,將其并入綜合廢水中一起達標排放。
3運行效果
經過5個多月的調試,廢水處理系統運行良好,處理效果穩定,排放廢水出水水質均達到《山東省南水北調沿線水污染物綜合排放標準》(DB37/599-2006)重點保護區最新標準[魯質檢標發(2011)35號],回用水均低于設計要求的控制指標。2014年6月下旬BAF系統出水的取樣結果如表3所示,UF-RO系統出水水質見表4。該工程總投資3830萬元,其中設備投資2788萬元,土建投資1042萬元;生化系統處理成本為1.98元/m3,其中電費為1.58元/m3,藥劑費為0.26元/m3,人工費為0.14元/m3;回用水處理系統成本為1.87元/m3,其中電費為1.14元/m3,藥劑費為0.63元/m3,人工費為0.10元/m3。
4結論
(1)煉油廢水處理工藝采用隔油-油水分離-兩級氣?。猓瑼/O-臭氧氧化-BAF
廢水經處理后水質穩定達到《山東省南水北調沿線水污染物綜合排放標準》(DB37/599-2006)重點保護區最新標準[魯質檢標發(2011)35號],COD的去除率達到96.8%、石油類去除率達到99.3%、硫化物去除率達到99.1%、氨氮去除率達到96.5%以上。
(2)對排放達標的廢水采用預處理-UF-RO處理工藝
出水水質均達到《煉油化工企業污水回用管理導則》的優質再生水水質的要求,其中CODMn≤1.82mg/L,電導率≤40μS/cm,出水再經離子交換后可完全回用于企業鍋爐系統,既減少對環境的污染,又節約了大量水資源。
作者:王曉 單位:淄博職業學院