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[摘要]湖南某中藥廠污水處理站建設規模為250m3/d,設計出水水質達《中藥類制藥工業水污染物排放標準》(GB21906-2008)中新建企業水污染物排放限值。根據該中藥廠廢水的水質水量情況,結合污水設施建設可用地面積少,及該廢水沖擊負荷大的特點,采用“氣浮—外循環UASB—生物接觸氧化—混凝工藝”處理該廢水。創新性的采用污水外循環來增強UASB反應器性能。經過調試運行,出水CODCr、BOD5、NH4+-N、SS和TP穩定達標排放。外循環UASB的運用有效提高了CODCr和BOD5的去除效率,提高了整套工藝耐沖擊負荷能力,減少了污水處理設施用地面積,降低了一次性建設成本和運行成本。本實例詳細介紹了外循環UASB及其他污水處理設備型號及裝置安裝方法,對可為同類型廢水處理工程提供參考。
湖南湘潭某中藥廠主要通過醇提取、高溫水提取等方式,從甘草、黃芪、柴胡等植物中提取有效成分來生產成品中藥。由于中藥的生產獨特性,該中藥廢水存在高溫、高SS、高CODCr的特點,整體而言,其可生化性較好[1]。該廢水中的木質素、色素、酚類和生物堿等物質難以被有效生化處理[2]。近年來,鐵碳電解[3]、Fenton氧化[4]等工藝也運用于中藥廢水處理,但此類工藝操作復雜,運行成本高。而且中藥生產車間生產不同中藥產生的廢水負荷波動大,醇提取產生的廢水CODCr可達水提取的幾倍[5]。因此,嘗試建立一套具有普遍適用性的中藥廢水處理工藝,意義重大。此外,隨著我國對中藥重視程度的增加,中藥生產規模的擴大在未來會形成趨勢,隨之污水產生量也會劇增。如何高效的處理中醫藥廢水,是亟需解決的難題。
1工藝設計
1.1廢水水質及排放標準。該廢水組由中藥生產廢水、廠區食堂廢水和員工生活污水組成,較為復雜,處理難度偏大。廢水主體為車間原料洗泡、制藥產生,其余為生活區的食堂和員工宿舍生活產生。生產車間產生的廢水量為210m3/d,廠區總廢水排放量為250m3/d左右;要求出水達到《中藥類制藥工業水污染物排放標準》(GB21906-2008)中新建企業水污染物排放限值。廢水水質及出水標準見表1。
1.2廢水處理工藝流程。首先,食堂廢水與車間生產廢水匯合后進入氣浮池,去除大部分動植物油和浮渣,再進入調節池,最后進入厭氧系統。辦公區和廠區宿舍生活污水經過化糞池簡單處理后,與厭氧出水匯合,進入好氧生化處理。根據監測數據顯示(見表3),醇提取廢水混合餐廚廢水的CODCr比水提取廢水高了近一倍。因此,工藝設計時要求污水處理工序具備抗沖擊負荷高的能力。對厭氧工序進行優化設計,穩定厭氧出水水質,是處理該廢水的關鍵。本工藝采用UASB反應器用作厭氧工序,其內部裝有三相分離器,能夠有效分離污泥、廢水和沼氣,運用廣泛[6-7]。由于該中藥廠位于工業園區,污水處理用地面積緊張,綜合考慮污水處理裝置成本的同時,要求減少占地面積。因此,本工程中采用將污水外部循環輸回的方式來增強UASB反應器性能,其裝置設計見圖2。由圖2可知,外循環UASB反應器是通過將處理后的厭氧出水,通過裝配在反應器外的回流泵輸送至進水管路實現的。傳統的UASB工藝,是通過污泥產氣上浮后,將污泥帶至上層,實現泥水混合,在反應器體積有限的情況下,水力停留時間短,達不到污染去除的效果;而污水外循環實際上是增大了進水流速,間接增加了UASB池內泥水的上升流速,使泥水更加充分接觸,增強反應效率,縮短水力停留時間,將污染物去除至目標程度。該做法的優點如下:(1)底部布水器出水能獲得更大的上升流速,污泥能與廢水混合更加充分,提高污染物去除效率;(2)醇提取廢水產生時開啟外循環,能有效降低并穩定厭氧出水負荷;(3)冬春季節室外溫度低,可以通過開啟外循環提高水提取混合廢水的處理率,從而適度降低反應器溫度,可以降低熱能費用。廢水經外循環UASB處理后,再進入后續處理??紤]到用地面積少,直接將生活廢水接入生物接觸氧化池中,可以減少調節池與厭氧池的體積。為確保出水穩定達標排放,采用混凝工藝深度處理好氧出水。工藝設計流程圖見圖1。
2主要構筑物和工藝參數
構筑物尺寸及各段工序HRT見表2。
2.1調節池。調節池內設置兩臺提升泵(一備一用,型號:WQD15-15-1.5),并在提升管路上安裝流量計,便于檢測進水流量。安裝浮球液位計一套(型號:HYDF-T),攪拌機一套(定制),加藥裝置兩套,在線pH監控儀一套,在線溫度檢測儀一套。
2.2外循環UASB。外循環UASB池體底部安裝布水器,用U型鋼筋固定在池底。布水器采用穿孔管,孔直徑為10mm。進水流量為15m3/h,上升流速僅為0.18m/h,特采用外置回流泵(型號:40BZ-20-1.5)將反應器上清液輸回,流量為55m3/h,補充布水上升流速,最高上升流速為0.69m/h,保證進菌種與廢水中營養物質充分接觸;在池體上部安裝三相分離器(5.0m×2.0×1.6m),實現固液氣三相分離,在排水的同時收集沼氣,極大減少菌種流失。UASB中厭氧消化程度越徹底,污水中的有機氮轉換成氨氮和無機氮量也就越多,會導致后續生化處理C/N失衡,最終導致出水氨氮難達標,因此控制MLSS為3.5~4.0g/L。沼氣排出后經脫硫裝置(φ0.6m×1.8m)處理后進入水封罐儲存。UASB池有效容積為550m3,有效水深為6.8m(池深7.5m,安全高度0.5m,三相分離器氣室高0.2m)。
2.3生物接觸氧化池。池底曝氣管路用U型鋼筋固定,并用磚塊墊高20cm。此做法可以有效保留生物量,同時防止管路上浮。采用羅茨鼓風機供氧(型號:SWR80-4.0-5.5,數量:2臺),曝氣頭選用橡膠微孔曝氣盤(φ260mm)。池中填料架高2m,距離池底1.5m,采用φ12mm螺紋鋼自制,要求間隔不小于15cm,不大于20cm。保證菌種在組合填料上掛膜完成后,過水不堵塞。采用多毛型片狀組合填料,主要材料為滌綸材質纖維束和PE片,纖維束在水中呈發散纖維狀,能夠讓微生物有效附著,填料柱成型后,其內部形成缺氧區,脫氮效果好。
2.4回流沉淀池?;亓鞒恋沓刂邪惭b定制不銹鋼溢流堰與豎流桶,要求豎流桶底部喇叭口與水平呈45°,距倒梯形池底2m。池底裝備潛水污泥泵2臺(一備一用),用于污泥回流和排泥。
2.5混凝沉淀池。混凝沉淀池由兩座加藥池和一座沉淀池組成,加藥池均安裝攪拌機,轉速分別為110r/min和50r/min。此部分主要針對好氧出水TP不能穩定達標,且色度高的情況。通過投加PAC(濃度10%)與PAM(濃度1‰,陽離子,分子量1200萬),有效去除SS和TP。并輔助添加一定濃度石灰水上清液,增強混凝效果。沉淀池中設備及安裝同上。
3工藝調試和運行結果
3.1生化處理。由于車間廢水與食堂廢水混合進入生化,綜合考慮車間生產和食堂營業時間,以及除渣除油的目的,氣浮池間斷運行,總時長為6h。廢水在進入生化系統前,由于廢水中乙醇極易酸化,需要調節進水pH。通過加藥泵往調節池中添加石灰水上清液,由在線pH監控系統實時反饋信息,控制pH=6.8~7.2并保持穩定。此外,車間廢水具有較高溫度(一般≥40℃),菌種來自于城市污水廠,大多數菌群不耐高溫,高溫廢水長期直接接觸菌種會加速污泥老化,因此水溫要求降至35℃左右后,再進入UASB反應器。由于UASB池體為鋼混結構,冬春季節池內水溫低,池體內通入蒸汽加熱管道,蒸汽可利用生產車間余熱和沼氣回收燒鍋爐產生,由在線溫控系統反饋水溫。進水泵要求24小時開啟,要求DO≤0.2mg/L。冬春季節處理水提取混合廢水時,未開啟外循環,要求UASB內水溫不低于32℃,開啟外循環后,要求UASB內水溫不低于28℃,外循環的運用可節約將廢水從28℃升溫至32℃所需的能耗。處理水提取混合廢水時,每隔2h運行2h,回流比為150%;處理醇提取混合廢水時,要求外循環24h開啟,回流比為260%。UASB中接種厭氧活性污泥約40噸,由于菌種源于生活污水處理廠,需要梯度增加進水負荷對污泥進行馴化后,污泥負荷才能有效提高。調試過程中,保持進水處理穩定后,逐步提高CODCr負荷。初始進水CODCr為2g/L左右,每2d提高一次負荷,每次約增加20%。在提升負荷及運行過程中,注重pH的穩定,及時補堿控制pH在6.8~7.2之間,防止廢水酸化給菌種造成不可逆的負面影響。由于生物接觸氧化池進水是通過UASB反應器溢流實現,因此兩個系統同時調試。生物接觸氧化池(兩級)要保證SV30在30%~40%之間,MLSS在3.0~3.5g/L之間。SV30低于30%,微生物量不足會導致氨氮去除不達標,要加大回流比不低于250%,回流污泥至池1;SV30高于40%,大量污泥沉積在回流沉淀池中,時間久了會發生腐化導致污泥產氣上浮,導致出水水質惡化,要增大回流沉淀池排泥量。本工藝對磷的去除,也是通過回流沉淀池排泥實現。排泥條件:回流沉淀池DO>0.8mg/L,大量磷吸附在菌膠團中,此時排除剩余污泥實現除磷目的;DO<0.5mg/L,磷從菌膠團中釋放出來,泥水回流。為保證出水CODCr和氨氮的去除率,要求池1DO≥1.3mg/L,池2DO≥2.0mg/L。同樣逐步增加負荷,保證出水穩定。
3.2混凝調試配置濃度10%的PAC溶液和1‰的陰離子PAM溶液。好氧出水pH值在6.5~7.3間,配合添加石灰水上清液,能夠提升混凝效果,更好的去除SS和TP并脫色。控制進水流量,通過加藥泵調節加藥量,保證在快混池出現小絮狀礬花,慢混池出現較大的絮體(φ3~5mm),可觀察到絮體并能夠很好的沉降。
3.3運行效果。該污水經過兩個月的調試,外循環UASB反應器運行穩定,廢水經生物接觸氧化池和混凝處理,出水穩定達到設計標準排放。各工藝段水質監測指標見表3。
4經濟效益
該污水處站運行成本核算如下:用電量為476.4度/d,每度電按0.8元/度計,電費為380.96元/d;PAC和陰離子PAM使用量分別為80Kg/d(折合144元/d)和2Kg/d(折合64元),兩項共計208元/d。由于該方案處理工藝自動化程度較高,雇傭污水處理工2人,人員費3000元/人·月,共計6000元/月。綜合計算得運行費用為3.15元/噸。
5結論
湖南某中藥廠采用氣浮調節池-外循環UASB-生物接觸氧化池-混凝沉淀工藝對中藥廢水進行處理。創新性的采用外循環來增強UASB性能,極大的增強了整套工藝的抗沖擊負荷能力,使出水效果穩定,出水水質達到設計標準排放。該工藝自動化程度高,操作簡單,占地面積少,有效節約了建設成本,運行費用低,具有一定應用參考價值。
作者:劉付真 楊玉梅 范鵬飛 周真 單位:核工業二三0研究所岳陽市水務集團有限公司