螺紋磨床電氣設備管理論文

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螺紋磨床電氣設備管理論文

一、電氣技術革新方案

鑒于設備出現的各種問題,我們采用了FX2N可編程控制器(PC)和FR—E540變頻器對它進行了電氣技術革新。FX2N和FR—E540均由日本三菱公司生產,產品質量可靠,性價比高。其中FX2N為一種超小型的PC,超高速程式處理(0.08us/基本指令),大容量存儲器,內付8K步RAM(最大可達16K),可在RUN過程中修改程序,豐富的I/O點,同時具有超強的網絡及數據通信功能,可連接到CC—Link、ProifbusDP和DeviceNet。通過對PLC的編程,可省去設備電氣控制用的中間繼電器、時間繼電器、計數器等,使電路中的機械觸點,變成了“無觸點開關”,而且可實現軟件、硬件上的雙重保護,極大提高了設備電氣系統的可靠性,這也成為當今電氣控制的主流。FR—E540是一種小型、高性能的變頻器,它采用磁通矢量控制,PID調節,柔性PWM控制,輸出頻率范圍0.5—400Hz。盡管直流調速具有優良的調速性能,但由于所用直流電動機有碳刷和換向器,易磨損,需經常維護。另外,換向器工作時會產生火花,使直流電動機最高轉速受到限制,也使應用環境受到限制。而且直流電動機結構復雜,制造困難,所用銅鐵材料消耗大,成本高;而變頻調速使用普通的三相異步電動機,則沒有這些缺點,所以近20年來各國都在大力從事變頻調速的開發研究工作,并取得了長足的進步。當然,使用普通的三相異步電動機要避免長期低速運行,否則電機易發熱損壞,需要長期低速運轉的場合應該選用三相變頻電機。

二、電氣系統革新

1、主電路

這部分的革新比較簡單,采用直接移置法,包括砂輪電機、冷卻電機、主軸潤滑泵、機床潤滑泵,以及頂尖模具電機和吸塵器電機,它們幾乎延用原電路,采用接觸器控制,具有短路保護和過載保護;廢除工作臺直流調速部分,革新成變頻器控制電路(如圖1)。在圖1中調整電位器R,即可改變變頻器的輸出頻率f,而電機轉速n=60f/P,所以改變f便能很方便地改變電機轉速,這正是變頻調速的基本原理為了滿足調速系統的低速性能,電路選用的是三相變頻電機,其工作頻率2—120Hz,相的同步轉速為40—2400r/min,因電機轉差率的存在,實際轉速會略低于這個值。另外根據設備所需功能,設置了電機正轉、反轉鏟磨和快速輸入,這些動作都由PC進行控制。同時,當變頻器發生過壓、欠壓、過流和

熱,以及短路等故障時還有報警信號輸出

2.控制電路

這部分的革新是關鍵,革新前要認真分原設備控制電路,了解設備動作情況,理清備控制流程。其基本革新方法和步驟為:

(1)PC輸入、輸出點的確定:

根據設備所的控制元件、檢測元件,如按鈕、行程開關換開關、報警信號、接觸器、電磁閥、信號燈

和PC送給變頻器的各種控制指令,合理確定C的輸入、輸出點。

(2)PC程序編制:

程序編制是革新的重中之重,程序的優劣直接影響革新的效果。PC的編程有多種方法,就設備電氣革新而言,常用直接翻譯法和邏輯化減法相結合的原則,即將確定的輸人、輸出點直接代人原控制電路畫梯形圖,如遇中間繼電器和時間繼電器等則用PC內部的M××、T××等替代,然后結合PC編程規則,分析梯形圖邏輯關系,將非法語句指令和不合理語句指令進行刪減,理順程序指令關系,確保編制的PC程序正確、合理。

(3)PC程序的調試:

程序編制完成后,在PC不接輸出狀態下,對輸人的各種控制,按邏輯動作功能,逐一進行試驗,要求PC輸出

必須與設備要求的各個動作相吻合,否則應立即進行檢查,修改錯誤語句指令直至全部正確,再接上PC輸出進行調試。

三、設備電氣技術革新后的特點

設備經過革新后,取消了所有中間繼電器、時間繼電器,廢除了直流調速系統的電子管放大器和電機擴大機,電氣元件大為減少,使設備電氣控制柜內顯得特別清爽。同時,由于所有的控制均由PC來完成,PC根據輸人信號情況,由內部程序決定輸出,也就是說輸人與輸出的轉換是由PC內部程序決定的。這樣就使設備的硬件連接也變得非常簡單,只需將設備所有的開關、按鈕等接到PC的輸出,將控制各類電機的接觸器線圈、電磁圖閥線圈等接到PC輸出,而不必考慮它們相互間的電氣連接情況和邏輯控制關系,因為這些是由PC程序決定的。此外,變頻器的正轉、反轉、快速和鏟磨都靠PC進行,極大方便的電氣控制。所謂快速和鏟磨,實際上是通過變頻器參數,定義了兩種速度,只要接通變頻器相應的輸人點,它即以該速

度運行,而不再受調速電位器R的控制,從而滿足了各種加工需要。

四、設備電氣革新效果及其意義

設備進行電氣技術革新后,電氣系統工作可靠、穩定,迄今為止幾乎沒再發生過故障,從而大大減少了設備維護工作,節約了維修費用,使“年邁”的設備又煥發了青春,更重要的是提高了生產效率,解決了生產上的瓶頸。當前,我單位的設備狀況總的來說不是很好,據統計還有近50臺六、七十年代,甚至五十年代的設備還在使用。這些設備由于已經嚴重超期“服役”,大都老化嚴重,引起故障率高,維修量大,極大制約了我單位的生產發展,而要一下把它們全部淘汰掉,似乎也不太現實。根據我們的維修經驗,這些設備尤其是一些進口的設備,其機床幾何精度尚未喪失,加工精度也還可以,有的甚至可與新設備媲美,發生故障往往是由于電氣控制技術相對落后,電氣元件老化所至。所以,通過此次電氣技術革新的成功,為我們今后處理類似問題提供了寶貴的經驗,鍛煉了有關工程技術人員和技術工人,可以說具有深遠的現實意義。

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