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摘要:據相關數據顯示,國內外各級市場對鍍鋅板需求量逐年上升,客戶和生產廠家對鍍鋅板的質量要求與把控也越來越嚴格,對于一條鍍鋅板生產線來說,高水平的自動化控制系統,是高質量產品的先決保障。鍍鋅線電氣控制系統主要控制全線的張力,速度,以及焊機,氣刀等單體設備的運轉。本文結合邯鋼冷軋廠1號熱鍍鋅線,簡要探討其電氣控制系統。
關鍵詞:熱鍍鋅線張力PLC
1熱鍍鋅線控制概述及存在問題
1號熱鍍鋅控制器采用西門子STEP7400PLC控制,主要結構為入口PLC一套,工藝PLC一套,出口PLC一套,加熱爐PLC一套(氣刀,涂油機等單體設備采用STEP7300PLC)。傳動控制為西門子TDC控制,光整機控制也為TDC控制,但長期以來,由于產品要求,熱鍍鋅光整機很少使用。1號熱鍍鋅線存在以下幾個問題:1)1號熱鍍鋅入口2號線經常出現焊接完成后不能及時建張,導致生產線降速甚至全線停車現象,1號熱鍍鋅線每年都會因該類事故帶來不小的經濟損失。2)入口建立張力時,帶鋼抖動厲害,生產1.5mm及以下規格帶鋼時,容易造成帶鋼焊縫開裂,必須進行二次焊接,造成工藝段降速,嚴重時造成停車事故。3)原設計中0.8(是不是直徑0.8mm)規格一下沒有張力(表達不清楚),需要操作手動給定張力。根據市場的需求,本線需要生產0.8及以下規格帶鋼,一旦操作人員忘記手動設定張力,就會造成全線無張力的情況,造成停車事故。4)入口穿梭車經常出現開不到位現象。具體情況:穿梭車實際已開到位,但是定位銷無法精準插入底座。一旦出現這種情況,會導致開卷機不能及時上卷,容易造成單線生產的困境,有可能引起生產線停車。5)工藝段糾偏系統,尤其是入口活套糾偏,當帶鋼跑偏時,容易出現測量單元報警,造成糾偏單元不工作,此時如果不及時發現,會造成帶鋼掛邊甚至斷帶的情況發生。6)出口下卷時,帶尾應該停到小車托輥附近,由于下的卷噸數不同,會導致帶尾停的位置不同,影響下卷速度。
2控制系統的改進
2.1入口2號線建張控制的改進。原控制系統中,入口2號線建張時,有時會出現不能建張的情況,導致工藝降速或停車事故。通過PDA數據分析,當時建張條件滿足,但是2號開卷機有速度反饋,由于傳動設計導致建張不能建立,當時采取的措施是,讓操作人員點動完帶鋼后,進行等待數秒后,再按建張按鈕,但是人為控制存在很大的不確定因素。通過技術攻關,更改PLC控制程序,并在操作面板上增加了建張指示按鈕,指示燈慢速閃爍時,表明可以按建張按鈕,如果建張指示燈不亮,操作人員按下建張按鈕以后,也不會造成程序的自鎖,當指示燈閃爍后,仍可再次按建張按鈕,方便了操作。建張過程中,指示燈快速閃爍,建張完成后,指示燈常量。更改完后,沒有出現過不能建張的情況。
2.2入口緩慢建張的實現。原設計中入口按建張后,將迅速建起張力,這會導致1.0及以下規格帶鋼,由于建張過快,發生焊縫開裂的情況,并且伴隨入口活套張力波動。2019年全年出現過4次類似情況,其中有2次導致全線停車,通過更改控制方式,實現了入口緩慢建張,避免了上述情況的發生(見下頁圖1)。
2.31號熱鍍鋅設計。1號熱鍍鋅原設計中,生產規格為Φ0.8mm~Φ4.0mm,Φ0.8mm規格以下不在產品范圍內,沒有張力,由于市場的需求,1號熱鍍鋅線需要生產Φ0.8mm以下產品,這時需要操作人員手動給定張力,一旦忘記更改手動方式,會造成生產線無張力停車事故,甚至斷帶的發生。針對此情況,對張力的自動設定進行了研究,通過更改控制程序,增加了Φ0.8mm規格以下產品的張力,實現了自動控制張力。
2.4改進定位銷插程序。入口穿梭車行走到位后,在定位銷往下插入的同時,由于慣性巨大,穿梭車東西晃動,會出現一邊的銷子插下,而另一邊的銷子頂到底座甚至插到底座外,通過改進程序,給銷子插入電磁閥增加適當延時,待車身晃動不厲害的時候,再給信號,避免穿梭車到位后定位銷插不到位現象。
2.5工藝糾偏系統報警系統的開發。工藝段糾偏系統,在本產線起著尤為中要的作用,尤其是入口活套糾偏,當帶鋼跑偏時,容易出現測量單元報警,造成糾偏單元不工作,此時如果不及時發現,會造成帶鋼掛邊甚至斷帶的情況發生。為防止此類現象的發生,特增加了HMI糾偏報警和聲光報警功能,一旦聲光報警,可以迅速判斷哪個位置出現故障,并及時到現場處理。
2.6增加按鈕。在畫面上增加按鈕,可以方便快捷的修正出口下卷時帶尾??康奈恢谩?/p>
3結語
通過對控制系統的優化和改進,避免了很多次同類事故停車的發生,保障了生產線的平穩運行,取得了良好的經濟效益。1號熱鍍鋅線工藝特殊,如發生停車,都會產生廢品,根據以往的事故經驗,每次停車約產生10t廢品,每噸廢品造成各類損耗約2000元,熱鍍鋅產能平均為55t/h,每噸效益約250元,根據2019年全年事故統計,因上述原因導致的事故停車約8起,累計影響生產25h。改進后的控制系統,可避免同類事故停車損耗16萬元,避免產能損失34.4萬元,共計產生經濟效益約50萬元。
參考文獻
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作者:賈鋒鋒 賈騰 單位:河北鋼鐵集團邯鋼公司