多級AO工藝在釀造廢水處理中應用

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多級AO工藝在釀造廢水處理中應用

[摘要]通過研究分段進水多級ao工藝,探討了進水分配比對釀造廢水COD、TP、NH4+-N去除效率的影響,從而確定工藝最佳運行模式,以期為多級AO工藝在釀造廢水處理的實際應用提供數據支持及試驗依據。結果表明,進水分配比為55∶35∶10時,為反應器最佳運行模式,此時其COD、TP和NH4+-N的平均出水質量濃度為39.08mg/L、3.28mg/L和11.36mg/L,去除率可達94.02%、90.38%和81.93%。

[關鍵詞]多級AO工藝;釀造廢水;進水分配比

近年來,隨著我國商品經濟的迅猛發展,白酒行業發展日益蓬勃,生產規模巨大,其造成的環境問題也日趨嚴重。相關資料顯示,每生產1噸65度的白酒,用水約65噸,產廢水約48噸[1]。白酒廢水是典型的高濃度有機廢水[2],一旦大量排入水體,極易引起水體富營養化,為減輕環境水體的壓力,政府對釀造廢水排放提出了更高的要求。目前,白酒排放標準為《發酵酒精和白酒工業水污染物排放標準》(GB27631-2011),其對COD、TP、NH4+-N的出水排放標準均有所提高。本實驗依托于綿竹某濃香型白酒廢水處理中心提標改造項目,基于前期廢水處理中心已建成的處理構筑物,新增建一座多級AO反應池。多級AO工藝是一種強化脫氮的生物處理工藝,具有運成本低、占地面積小、脫氮除磷效率高和管理便捷等特點[3],因此多級AO工藝處理釀造廢水具有極高的可行性。

1實驗用品與方法

1.1試驗裝置。試驗研究使用的反應裝置是自主設計,由有機玻璃制造而成的多級AO小型污水處理裝置,其實物圖如下圖1所示。多級AO反應器的運行流程為:儲水桶供水,多級AO主體反應器由三級AO單元構成,A1、A2和A3通過蠕動泵從儲水桶進水,蠕動泵可以調節進水流量,反應器內污水依次流經各池,再流至二沉池,從二沉池溢流堰上端出水,底部沉淀污泥部分回流至A1池,其余部分污泥外排,由此多級AO反應器完成一次處理,得到出水水樣。此外各A池內置一可調速電動攪拌器用于攪拌,O池內置連接至風機的曝氣頭用于給反應池供氧,以營造好氧環境。

1.2實驗儀器與試劑。1.2.1實驗儀器實驗使用儀器如下表1所示。1.2.2實驗藥品實驗檢測所用藥品如下表2所示。

1.3實驗分析項目及方法。實驗分析項目及所用方法如下表3所示。

1.4反應器啟動。實驗接種的污泥來自該釀酒廢水處理中心二沉池的回流污泥,沉降性能良好,在反應器中接種污泥進行悶曝處理,每8H暫停曝氣,撇去上清液加入營養配水,3天后反應器正常啟動,逐步調節進水濃度至實驗要求,裝置運行60天后,出水水質穩定,依據實驗要求調節工藝運行參數,調節進水配比分別為40∶30∶30、55∶35∶10和65∶25∶10開始正式試驗。實驗進水指標采用酒廠污水處理中心豎流沉淀池出水,進水水質如下表4所示。

2結果與討論

2.1不同的進水配比對。COD去除效果的分析不同進水配比下多級AO工藝對COD的去除效果如圖2所示,三組配比,出水COD的平均濃度分別為32.07mg/L、39.08mg/L和35.25mg/L,平均去除率分別為94.83%、94.02%和94.55%,均可滿足《發酵酒精和白酒工業水污染物排放標準》(GB27631-2011)中COD含量小于等于100mg/L的要求,由于工藝總水力停留時間較長,進水COD可充分與系統中微生物發生反應,因此在此條件下,不同進水流量分配的工藝出水COD濃度相差不大,均可以達標排放。進水分配對各功能單元碳源利用情況如圖3所示。進水分配主要是改變各級缺氧區碳源的利用情況,進而促進工藝的厭氧釋磷和反硝化過程。以55∶35∶10的進水方式進水時,由于此分配進水的方式有利于有機物的合理分配,既能滿足一級AO段污染強度大,處理負荷高,需要更多有機物供能的需求,又能保證后續AO段污泥正常生長和處理污水所需的營養物質的需求,因此此配水方式更有利于水體中有機物的去除。

2.2不同的進水配比對。TP去除效果的分析由圖4可知,三組進水配比的平均出水TP濃度為5.92mg/L、3.28mg/L和5.14mg/L,均高于國家允許的1mg/L的排放標準,需要采取進一步除磷措施才能使出水達標排放。造成上述出水不達標的原因可能是:系統出水NO3-N濃度過高,一部分隨著污泥回流到A1池,破壞了反應器缺氧環境,在池內進行反硝化作用,影響了釋磷作用,從而影響工藝的除磷功能,導致工藝除磷效果不佳。

2.3不同的進水配比對。NH4+-N去除效果的分析不同進水配比下AO工藝對NH4+-N的去除效果如圖5所示,當進水配比為40∶30∶30時,進水中40%的污水進入一級AO段,60%的污水進入二級AO段和三級AO段,這使得該配水模式下后端AO區的NH4+-N負荷較高,較高的NH4+-N負荷對后端AO區造成很大的壓力,導致出水不能達標且遠超過排放標準。進水配比為55∶35∶10時,NH4+-N出水平均濃度為11.36mg/L,出水NH4+-N濃度最低。不同進水流量分配情況下,出水NH4+-N平均濃度均大于10mg/L,不能達標排放。這可能是由于不同進水流量分配下,好氧池的總停留時間相同且足夠長,但好氧區的硝化容量相對不足,硝化效果不完全,脫氮能力有限導致的,因而出水NH4+-N較高。

3結論

(1)分段進水多級AO工藝對COD、TP和NH4+-N有一定的去除能力,根據實驗結果分析得出,三級AO進水配比分別為40∶30∶30、55∶35∶10、65∶25∶10時,出水COD均滿足排放標準,TP和NH4+-N的出水水質不能達標排放,需要采取進一步深度處理措施。(2)進水流量配比為55∶35∶10時為實驗最佳進水配比,此時COD、TP和NH4+-N的去除效率幾乎都達到最大,出水效果最好,多級AO工藝可以穩定運行。

參考文獻

[1]陳亞豪.文水股份有限公司釀酒廢水處理系統改造研究[D].四川農業大學,2015.

[2]羅珠,李楊華,安明哲.釀酒廢水處理技術的研究進展[J].釀酒科技,2018,289(7):62-64.

[3]燕炳成,王武強,王春,等.多段多級AO工藝在污水處理中的應用與研究[J].中國新技術新產品,2019,386(4):127-128.

作者:母宣貽 曾明驍 馮強 單位:西華大學土木建筑與環境學院

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