送風機節能改造技術應用

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送風機節能改造技術應用

1概述

某電廠送風機采用上海鼓風機廠生產的TLT動葉可調軸流式風機,機組至投運以來,送風機長期處于低開度運行,運行效率偏低,造成整體電耗偏高,對風機進行熱態性能試驗分析,風機設計欲度偏大,具有較大節能空間,為提高風機運行效率,保障機組運行的安全性和經濟型,決定對風機進行專項技術改造。

2風機熱態性能試驗

風機的熱態試驗分別在315MW、280MW以及191MW三個工況下進行(如表1)。

2.1風機效率對比分析。對送風機進行熱態性能試驗,試驗結果按照文獻中的公式進行計算,由表2送風機熱態試驗結果可知,三個工況下風機效率均低于性能試驗上所對應的效率,偏差在3.5個百分點以內(如表2)。

2.2風機試驗值與設計比比較分析。為使試驗數據與設計值進行比較分析,對工況1下的參數進行換算,根據風機理論及實測數據可以得到風量與系統阻力的關系,據此可以將315MW工況時實測的風機參數(流量、全壓)換算至BMCR工況下,然后,與其設計參數(流量、全壓)進行比較(如表3)。將實測值換算至BMCR工況下,風機平均流量為129.5m3/s,風機平均壓力為2826.0Pa。與BMCR工況設計參數相比,明顯偏低,實測風量比設計BMCR值偏小19%,而實測風壓比設計值小37%。與TB點設計參數比較,試驗期間BMCR工況風量裕量為23%,風壓裕量為45%,送風機風量和風壓裕量明顯偏大。

2.3風機與系統匹配性分析。經熱態試驗分析,現有風機滿足機組出力需求,試驗期間送風機各負荷下運行點均遠離失速區。但風機風量和風壓欲量較大,實測最高效率僅為74%,距離送風機88%的最高設計效率還有很大的差距,同時,低負荷時風機實測效率僅為35%左右,送風機具有較大的節能空間。

3風機改造前后對比分析

現有風機運行經濟型欠佳,利用機組停機,對風機葉片進行優化改造,減少半數葉片并對葉柄部分進行密封封堵,達到節能效果。

3.1改造前后試驗結果對比分析。風機改造后,對風機進行了性能試驗測試,與改造前進行對比分析如表4。綜合比較,改造后風機工作風量略低于改造前送風機風量,而改造后風機工作壓力略高于改造前送風機風量。高低負荷工況改造前后風機運行工況基本相同;而中負荷工況改造后風機運行工況點略低于改造前風機運行工況點,直接影響到了風機的運行效率。

3.2風機改造前后能耗分析(如表5)。對比改造前后,若機組年運行小時按照5500計算,送風機改造后年節省電量607223kWh,平均廠用電率下降0.04個百分點,每kWh按0.38元計算,年節省電費23萬元,提高了風機運行的經濟性,達到了節能降耗的目的。

4結語

改造后,送風機實際性能達到其設計性能,風機電耗顯著降低,達到了預期改造的目的。送風機葉片優化改造后可以滿足機組安全出力需求,試驗期間送風機各負荷下運行點均遠離失速區;實測換算BMCR工況點的性能曲線設計效率為87%,已達到現有送風機的最高設計效率。本次送風機葉片優化改造,為同類型電廠風機改造提供了案例,具有一定借鑒意義。

參考文獻:

[1]孫大偉,劉家鈺,劉明遠等.600MW機組送風機降速節能改造研究[J].風機技術,2013(4):61-64.

[2]GB/T10178—2006,工業通風機現場性能試驗[S].

[3]DL/T469—2004,電站鍋爐風機現場性能試驗[S].

作者:李建華 吳澤 唱文學 單位:華能澠池熱電有限責任公司

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