變負荷調整與經濟性發展思考

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變負荷調整與經濟性發展思考

萊蕪鋼鐵集團天元氣體公司現有四臺KDON—21000/22000型空分裝置,均有杭州杭氧股份有限公司設計、制造,采用分子篩凈化吸附、增壓透平膨脹機制冷、膨脹空氣進上塔、全低壓流程、規整填料上塔、全精餾無氫制氬工藝。

一、KDON—21000/22000型空分裝置運行現狀

萊鋼天元氣體公司的四臺自投產以來,運行狀態較為穩定,氧、氮產品產量均達到了設計指標。但仍存在以下幾個問題:上塔壓力偏高、污氮含氧高、液氬產量偏低和變負荷調整不完善。上塔工作壓力一般為44kPa~46kPa,與設計相比高出4kPa,與進口機組相比高出9kPa左右,造成空壓機的出口壓力也相應較高,空分裝置的單位電耗較大;污氮含氧高,污氮含氧量平均值在0.872%,高于設計值0.5%,在一定程度上影響了氧的提取,影響了裝置的氧提取率。液氬的產量設計值是750m3/h,實際產量在550~640m3/h徘徊,最低時僅為500m3/h左右,雖經多次系統性的調試,仍低于的設計值,附加值較高的液氬產量達不到設計指標,制約著液體產品銷售收入的提高。根據設計要求,本制氧機具有變負荷調節功能,但在實際運行中,工況變負荷調整不完善,對工況穩定性影響較大,不能依據外部用氧情況變負荷調整,在冶煉用氧少時,氧氣減量操作不能及時進行,造成氧氣放散,最高時放散率達45%,而外部用氧量增加時,氧氣量不能隨機調整,造成管網壓力偏低,需補充大量液氧。以上幾個問題的存在,使制氧機運行的經濟性較差。

二、運行中存在問題的分析

1、上塔下部壓力的構成,影響上塔壓力的因素

由于KDON—21000/22000型空分裝置的污氮氣流量約為產品氮氣量的三倍,故而它的沿程阻力決定了上塔壓力的大小。上塔下部的壓力就等于下表中五個部分之和。在一般情況下,空分裝置中污氮氣(再生氣)進分子篩吸附器的壓力應不小于13kPa,設備、管道的阻力是無法減少的,而污氮氣的流通阻力可以通過系統的調整來減小。

2、制約污氮含氧高和液氬產量的因素

2.1、膨脹空氣量在一般情況下,大型空分裝置的膨脹空氣量不應大于加工空氣量的12%~15%,而該制氧機組的設計膨脹空氣量為18700m3/h,遠大于其滿足正常冷量消耗所需的流量,在實際操作中為14000m3/h左右。

2.2、主塔工況

主塔各組分的合理分布和工況的穩定是關鍵。下塔是上塔精餾的基礎,液氮節流閥的開度大小,直接影響液空中的組分含量,以及液氮的純度,關系到上塔各段回流比的分配,進而影響。

2.3、氬餾分

氬餾分中含氬量一般應控制在7%~12%Ar,其數值的高、低,直接影響著液氬的產量。氬餾分中含氬量過少,則無法提供足夠的原料,液氬的產量就不可能增大。使污氮和粗氬含氧均增加,影響污氮含氧量,進而影響到上塔工況的穩定。

2.4、氬餾分流量

氬餾分流量的增大,雖然可以提高氬的產量,但是改變了上塔提餾段的回流比,同時增加了粗氬冷凝器的負荷,使其發生“氮塞”的幾率大大增加,對整個空分系統工況的穩定造成威脅。

3、變負荷調整不完善的原因

3.1、餾塔負荷的限制。下塔是篩板塔上塔采用規整填料塔,篩板塔負荷最佳調節范圍是70%~110%,負荷再低就可能因蒸汽流過篩孔過慢而出現漏夜。雖然規整填料上塔的負荷調節范圍是50%~110%,但要受下塔精餾工況的限制。

3.2、對氮氣產品的要求限制了空分設備的變負荷能力。由于外供氮氣產品缺口極大,不管空分設備在什么負荷下運行,都必須保證22000m3/h氮氣的生產。

3.3、在變負荷過程中制氬系統的調節尤為重要,制氬系統工況是否穩定直接影響到整套空分系統的工況建立。制氬系統能提取氬產品數量主要取決于加工空氣中的氬含量。在負荷操作時最可能發生的故障是氮塞。

3.4、變負荷操作是從一個平衡到另一個平衡的動態操作過程。所以變負荷的操作速度也起到重要的作用。

3.5、變工況運行時,沒有及時調整主換熱器冷熱氣體比例,使得熱端溫差擴大,冷損增加。

沒有根據塔內蒸餾工況和網管狀況,及時、合理地調節膨脹機運行工況,使得氧氣提取率偏低。

4、運行中存在的問題

在21000m3/h空分裝置的實際運行中,膨脹空氣量較大,約為14000m3/h左右,而送入上塔的膨脹空氣量僅為不足10000m3/h,有近5000m3/h的空氣被旁通至污氮管道,使氧的提取率降低。液氮節流閥的開度偏小,使液空中的氮組分濃度較高,上塔提餾段的精餾負擔加重。

由于制冷量較大,使得上塔的回流比偏大,為保證氧氣的純度,就要適當減少其產量,從而使氬餾分處于較低的水平(5%~8%Ar)。

為得到較高的液氬產量,氬餾分的流量需增大,由24000m3/h增至27000m3/h以上,進入粗氬冷凝器的液空量及其蒸發量均增大,使得以上塔提餾段氬餾分抽口為分界面,其上部的回流比減少,而下部的回流比增大。在此狀態下運行,工況出現波動的幾率較大。

變工況運行時,沒有及時調整主換熱器冷熱氣體比例,使得熱端溫差擴大,冷損增加。沒有根據塔內蒸餾工況和網管狀況,及時、合理地調節膨脹機運行工況,使得氧氣提取率偏低。在負荷過程中制氬系統的調節,制氬系統工況是否穩定直接影響到整套空分系統的工況建立。在負荷操作時發生氮塞。要進一步提高氧的提取率,增加液氬的產量,降低系統的操作壓力,就必須對整個系統的工況進行優化調整,才能實現目標。

三、提高KDON—21000/22000型空分裝置經濟性的措施

1、合理降低上塔壓力系統調整

1.1、在確保氧、氮純度合格,以及氧、氮產品產量穩定的前提下,適當減少空壓機的加工空氣量,以減少污氮的取出量,降低其流通阻力。在滿足分子篩吸附器再生效果的條件下,將污氮進分子篩吸附器的壓力設定值由13kPa降至11.5kPa,盡可能地開大污氮去水冷塔的閥門。

1.2、系統的調整,使得各部分的回流比分配趨于合理,運行工況更加穩定,同時,上塔中、下部的阻力也略有下降。

1.3、下塔操作壓力主要和空氣機出口壓力、回流液氮進下塔閥V11的開度和上塔壓力等因素有關。在低負荷運行時,為使下塔壓力保持在一定操作范圍內,為了降低能耗當空分設備在較高負荷運行時全開V11閥。

2、減少膨脹空氣量、調整上下塔回流比#p#分頁標題#e#

2.1、在確保液氮和產品氮氣純度的條件下,調整下塔的回流比,盡可能開大液氮節流閥,開度由60.7%,增至63.6%。下塔液空純度一般控制在38%~40%O2。

2.2、在液體產量和主冷液面的穩定的基礎上,盡量減少膨脹空氣量,將膨脹空氣量由14000m3/h逐步減少至10500m3/h。同時將膨脹空氣進上塔的流量保持在9000m3/h以上。

2.3、穩定主冷液氧液面。將氬鎦分氬含量控制在正常操作范圍內。

系統的調整,使得各部分的回流比分配趨于合理,運行工況更加穩定,適當增加氧產品產量,提高氬餾分中的含氬量至8%以上,并使其穩定在較高的水平上。適當控制進入粗氬冷凝器的液空量,將工藝氬的流量減少至24000m3/h左右,使粗氬冷凝器的換熱趨于穩定,杜絕了“氮塞”的發生

3、根據氧氣管網壓力完善變負荷操作穩定工況

3.1、根據氧氣管網壓力的情況,適時增、減氧氣產量,并對空分系統進行相應的調整,與此同時也對空壓機的加工空氣量進行增或減的調整。外界用氧量減少,在穩定工況的基礎上,減少加工空氣量,降低空壓機負荷,節省電耗。變工況運行時,及時調整主換熱器冷熱氣體比例,控制熱端溫差擴大,冷損增加。增加膨脹機膨脹空氣量,轉化部分氣體為液體產品,減少氧氣放散。

3.2、在負荷操作時最可能發生的故障是氮塞。為了避免氮塞故障發生,在操作時一定要把握好原料空氣量和產品氣量之間增減的順序。

再提高負荷時要先增加空氣量,空氣量到位后1~2分鐘,再整加氮氣和污氮量,再過5~10分鐘后增加氬產量。在減負荷時要先減少氬產量,再減少氧氣產量,最后減少空氣量。

3.3、變負荷操作是從一個平衡到另一個平衡的動態操作過程。速度主要取決于空壓機和膨脹機運行工況的調節速度,只要配合得當很快就能建立。所以變負荷的操作速度不能太快,要實現平穩,其速度不能大于1%4min。

四、經濟運行效果

自2009年7月份至2010年3月份,制氧機的運行參數更加合理,工況的穩定性大大提高:

1、上塔壓力同比下降了約4~6kPa,空壓機排氣壓力降低了約15kPa,制氧機組運行經濟性明顯提高,氧氣綜合電耗下降了約0.01kWh/m3O2,取得了顯著的經濟效益。

2、污氮含氧由0.872%降低至0.22%3、在氧氣產量保持相對穩定的前提下,氬產量達到750m3/h,平均增加氬產量約150m3/h4、完善變負荷調整后,變負荷范圍由85%~100%增至80%~105%。每月平均放散率5%降為2.84%。

實現了KDON21000/22000型空分裝置的經濟性提高,降低了能耗,提升了高附加值液氬產品的產量,降低氧氣放散率,為熱線生產提供了連續、穩定的動力供應。

五、結束語通過對對KDON—21000/22000型空分裝置運行工況的研究、分析,找出了系統中影響上塔壓力、污氮含氧、液氬產量偏低和變負荷調整不完善的原因,采取有針對性地系統優化調整措施,實現了空分裝置的穩定順行,降低了能耗,提升了高附加值液氬產品的產量,降低氧氣放散率,為熱線生產提供了連續、穩定的動力供應,為市場銷售提供了優質、充足的液體產品,創造了可觀的經濟效益。 

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